近日
煉鋼廠一連鑄作業區
4號機板坯結晶器在線液壓
熱調寬系統成功上線
鑄坯寬度單次調節≤100mm
實現了板坯連鑄的提質創效
運行原理
在正常澆鑄狀態下,對結晶器的寬度及錐度進行調整,拉速控制在每分鐘0.8-1.5米之間,設定結晶器上口寬度及窄面錐度,根據既定模型公式進行寬度調節的一種方式。
攻關背景
1號、2號、3號連鑄機由于沒有熱調寬功能,澆注不同尺寸規格的坯料必須斷澆重新調節尺寸,加大了操作工勞動強度、降低了鑄機作業率,同時增加了生產、設備運行成本。
技術優勢
有別于1號、2號、3號板坯連鑄機只能停機冷態調整結晶器尺寸,4號板坯連鑄機采用先進的結晶器液壓調寬及夾緊技術。自1月份以來煉鋼廠開展現場工藝摸索試驗,從測試結晶器夾緊、松開變化量,到中包尾爐單次10mm~80mm調寬、調窄試驗,再到異鋼種換包中包第1爐寬度調整,最終實現在線熱調寬生產。在此過程中,技術人員為了避免在熱調寬過程結晶器箱縫夾鋼,結晶器從離線修復到上線都嚴格檢查箱縫間隙,從而保障結晶器在線熱調寬過程順利進行。生產前對結晶器寬度、錐度基準點進行標定,確保熱調寬后結晶器尺寸、錐度的準確性。在結晶器熱調寬度、錐度過程中專人負責監護現場生產狀況及熱調節操作畫面,保持信息通暢,異常情況(粘結、結晶器液面波動大等)立即停止熱調寬、調錐度操作,防止發生事故。
產生效益
實現不停機連續生產不同寬度規格的坯料,以提高連鑄機生產效率,利于小批量合同的生產組織,并且減少坯頭坯尾的損耗。
通過實現結晶器在線熱調寬后,大幅度減輕了現場操作人員的勞動強度,提高了連鑄鋼水收得率、鑄機作業率、產品質量,降低了生產運行成本,每月異鋼種換包按12次、每次澆次間隙90分鐘計算,可減少鑄機停機時間1080分鐘/月,為完成目標產量及提質降本夯實了基礎。(黃祖應 孫知雄)