自陜鋼集團漢鋼公司超厚料層燒結科研項目成功實施后,指標提升明顯,行業影響力也大幅提升,在國內同級別燒結機中,漢鋼燒結的料層厚度與各項指標已處于領先地位,全國僅3家鋼鐵企業達到了超厚料層,而漢鋼公司已經實現了超厚料層燒結常態化。首鋼、安鋼、建龍、重鋼、酒鋼等行業知名企業均來漢鋼公司燒結廠參觀交流。
燒結機改造升級奠定設備基礎。燒結廠對兩臺燒結機欄板進行加高改造,為實現燒結厚料層攻關奠定基礎。臺車欄板從750mm提升至1000mm,目前料層厚度穩定1000mm,達到國內同行業較高水平。同時在燒結機臺車下方安裝風箱控風板,防止南北兩側搶風導致風力不均,并在風箱內部進行噴涂,防治漏風。通過升級改造,使燒結機漏風率降低了16.75%。
精細謀劃,優化生產組織系統。燒結廠制定了《燒結廠厚料層攻關方案》,明確攻關目標,制定攻關措施,并將攻關措施逐項分解責任規劃。2019年4月起在兩臺燒結機相繼開展超厚料層攻關活動,通過物料結構優化、過程控制、操作方針嚴格落實、堆料變流量技術的應用等一系列生產組織優化的同時,嚴把崗位操作,減少過程之間波動,提高設備作業率,確保超厚料層燒結攻關目標順利完成。
反復驗證及時糾偏。燒結廠采取“定料層、調機速、變流量”的操作方針。實施混勻垛堆料流量變更技術,提升混勻垛堆垛層數至500層以上,提升料垛垛量至7.5萬噸左右,及時觀察調整過程控制參數、燃料結構、粒度控制、除塵灰配加方式等。漢鋼超厚料層燒結科研項目實施期間,技術人員撰寫的四篇論文——《漢鋼公司265m2燒結機超厚料層生產實踐》《漢鋼公司40%金布巴粉燒結生產實踐》《漢鋼公司提升燒結礦質量實踐》《漢鋼公司優化燒結配礦的試驗研究與生產實踐》,目前都已發表在國內著名期刊。
后續,漢鋼公司燒結廠將固化工作成果和管理思路。在“穩”中求實效,在“創”中找出路,在“執”中要成績,開創“燒結科研室”,解決燒結技能人才匱乏和人才梯隊建設的斷層,為公司提質降本開辟友好高效之路。(馮濤)