今年以來,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠始終瞄準“國內一流、行業領先”總目標,以創新為驅動,在技術創新上掘金,大幅提升了設備運行的穩定性和受控性,助力經濟煉鋼。
操作臺的“變臉術”。4#連鑄機主控操作臺使用年限較長,日常維護困難較大。針對此問題,技術人員在上位機WINCC畫面上編輯所有操作臺上的操作功能,修改各流PLC控制程序,通過網絡控制,應用冗余技術,取代硬接線及所有按鈕、轉換開關。廢棄原來的操作臺,采用鼠標操作,使故障率大幅降低,且在配水系統故障后,該系統可繼續工作,杜絕生產中斷,年可創造綜合效益40.8萬元。
找對癥結“巧配比”。4#連鑄機進行斷面改造后,對二冷室噴淋系統進行全面升級改造,鑄機自動配水系統不能與生產實際相匹配,影響鋼坯收得率。針對這一問題,該單位生產技術人員與操作人員溝通,經過現場查看,發現是因為比水量不合適,影響鑄坯質量。該單位對配水系統進行優化,將配水參數通過優化,把拉速分為三個區間進行配比,通過比水量反推各二冷段配水參數。配水系統優化改造,使得生產不同斷面的配水量都能滿足工藝要求,鑄坯合格率連續3個月達到100%,年創效36萬余元。
螺母撐起的“效益”。凸輪控制器檔位自鎖裝置通過拉桿螺栓連接彈簧,依靠彈簧拉力及棘輪對凸輪卡位,讓控制器靜止時保持某一檔位不變。由于拉桿螺栓周而復始左右竄動,導致彈簧疲勞或損壞,控制器不能實現檔位自鎖,控制器始終處在最高檔位,對車輛安全操作及正常使用構成威脅。針對這一問題,該單位在拉桿螺栓的穿孔底板前后側各加裝一個螺母,對拉桿螺栓位置進行定位。改造后,凸輪控制器的在線平均壽命由以前的10個月延長至現在的14個月,年可創效約19.2萬元。(陳海云)