日前,首鋼京唐公司焦化部成功研發出粗苯智能控制系統?;贏PC技術的智能化過程控制系統,實現了裝置的精細化控制和“卡邊”優化,達到了節能降耗、提高產品質量平穩性的目的。
京唐公司焦化部始終堅持科技創新引領企業發展,以科技改革項目推動企業降本增效。粗苯是焦化作業部主要化工產品之一,年營收額兩億元以上。提高粗苯回收率、降低生產消耗是焦化部化工作業區重要攻關課題。粗苯回收裝置包括煤氣冷卻、粗苯吸收、富油脫苯、洗油再生等生產過程,是分布參數、非線性、時變、大滯后和多變量耦合的復雜系統,傳統DCS系統以PID單回路為主的常規控制策略難以達到理想的控制效果,裝置的生產操作總體上仍以人工經驗為主,存在操作不及時、調節幅度不匹配等問題,難以較好地克服系統波動和外界干擾,造成粗苯裝置的關鍵工藝指標波動大,運行平穩性差,能耗偏高。為進一步提高粗苯裝置的自動化水平、穩定產品質量、降低能耗物耗、實現挖潛增效,焦化部組建攻關團隊,根據粗苯裝置的生產特點建立終冷洗苯系統控制器、脫苯蒸餾系統控制器和專家優化控制器,克服系統中存在著較多的變量關聯和耦合特性,針對各個系統的不同特性建立合適的控制方案,以滿足粗苯精餾裝置的整體控制需求,實現裝置的精細化控制和“卡邊”優化,節能降耗、提升質量。
粗苯智能控制系統集成了豐富的實際生產運行經驗,符合工藝特點和過程控制要求,在提高裝置綜合自動化水平、降低生產操作強度、提升生產運行平穩性等方面取得了良好效果。自2019年7月試運行以來,月平均增收15萬元,年預計經濟效益180余萬元。