本報通訊員 王曉光
在鞍鋼股份能環管理中心燃氣分廠檢修作業區,一提起鐘山創新工作室的骨干成員、鉗工技師李林,大家對他有兩點評價:一是愛“算賬”,二是能創新?!岸嗨阗~,在干活的同時還能給企業省錢,何樂而不為呢?干活兒要想著省錢,創新要想著創效?!边@是他經常掛在嘴邊的話。在他的帶動下作業區形成了“算細賬、保質量,自主修復創效益”的良好氛圍,工友們也紛紛自愿加入他的創新團隊,在工作中一起算細賬、搞創新。
在今年初的一次巡檢時,李林發現三煉焦、五煉焦與高爐聯絡管DN1200閘閥因長期使用,手動傳動機構中的軸承鏜孔被磨成了“橢圓”形狀,軸承無法固定,大小傳動齒輪不能合理嚙合,并導致閘閥不能開關,需要停氣更換零部件。
“停氣將給公司造成10萬多元的經濟損失?!卑l現問題后,李林立即算起了賬,并琢磨著如何在“不停氣”的狀態下,通過技術創新處理好這個問題。那段時間,李林帶著組員多次到現場對閘閥進行分析和試驗。最終,他們決定取締傳動機構,按絲母外徑尺寸標準,加工制作一個“外套”并配裝手輪,直接安裝固定在絲母外徑上。如此一來,操作人員只要旋轉絲母使絲杠帶動閥板上下移動,就可以實現煉焦與高爐聯絡管閥門的正常使用。通過李林的“算賬”和技術創新,該作業區不僅節約了購買零部件的成本,而且避免了因停氣檢修造成不必要的經濟損失。
近段時間,西區加壓站送CCPP(燃氣蒸汽聯合循環)發電機組DN800回返蝶閥的氣動閥設備出現故障,急需下線返廠維修。當得知返廠維修不僅周期長,而且費用將近4萬元時,李林坐不住了。他立馬趕到現場,經過一番查看并偷偷地“算賬”后,便主動請纓,要求自主維修設備?!艾F在是公司的困難時期,我們在保證維修質量的同時,最應該干的事就是降成本。”李林挑選了3名技術骨干組成了攻關小組,自主修復氣動閥。
就在他們準備停機拆卸設備時,李林突然意識到,停機拆卸勢必會影響管網煤氣的正常供應?!叭绻梢栽诓挥绊懮a的情況下拆卸氣動閥,豈不又能為公司省筆錢?”想到這,李林決定對氣動閥進行在線拆卸。這就需要選擇一種可靠且能有效防止閥板自動閉合的拆卸方法。如果要保證管網煤氣正常供氣,那么動火作業是絕對不可行的;如果采用管鉗鎖緊,成功率還不高……李林的大腦飛速地旋轉著?!坝辛耍 彪S著他一聲大喊,一個“利用鉆孔和螺絲固定閥板軸”的好點子隨即“蹦”了出來。最終,在他們的共同努力下,氣動閥傳動機構被成功在線拆卸,閥板自動關閉的問題也得到了有效解決,保證了生產正常運行。經過計算,李林帶領的攻關小組自主維修用工和材料費用加到一起僅用了1000余元,既節省了送修時間,又節約了成本,為企業降本增效貢獻了力量。事后,李林還將“回返蝶閥氣動調節裝置快速修復方法”制作成小視頻與工友們分享,為今后處理類似閥門故障提供了解決方案。
《中國冶金報》(2024年04月10日 08版八版)