軋鋼廠認真貫徹落實“四化”“四有”要求
以問題為導向,堅持創新驅動
以目標為導向,持續降本增效
以結果為導向,推動價值創造
線材產線實現連續2小時以上
穩定生產58支
收集節奏提升9秒
效率提升13%
線材產線生產節奏穩步提升,小時產量不斷提高,然而各處制約小時產量的問題逐漸暴露?!胺€定生產小時支數只能達到50條,通過速度提升及軋線改善,還是只能滿足1小時內連續生產。”機械設備技術高級主任師李林洪說。
問題出在哪里?該如何解決?
軋鋼廠黨委搭建攻關平臺,協調達涅利聯合攻關,形成優勢互補,有力地推動方案落實,練兵于一線,服務在一線。作為老黨員的李林洪,充分發揮黨員戰斗力,抱著勢必消滅“攔路虎”的決心,李林洪所在的攻關團隊對線材產線全線展開調研,攻關團隊認為,速度提升將縮短生產純軋制時間,進而加快集卷收集節奏。在多次觀察討論后,發現卷芯架在傾翻臺架處有聚集現象,測量各個動作的運行曲線,分析后發現鋼卷上鉤節拍與產能提升后的生產節拍不相符,鋼卷上鉤時間較長,影響生產節奏。
降低上鉤時間成為提升制造能力的關鍵。攻關團隊拆解了傾翻臺架設備的結構原理分解動作,發現原設計為普通換向閥調速,高低速切換時,沖擊力超過機械結構承載能力,隨時會發生機械損毀事故。
如何在保證設備安全的前提下提速呢?
攻關團隊經過頭腦風暴后,制定了新方案。液壓專業將普通閥更換為比例閥,重新鋪設電纜,對比例調速采用高速、減速、停止,多斜坡分段控制,對閥口開度及關閉以1%進行遞增遞減測試,找到最佳控制參數。電氣專業將更換控制回路后,采用APC控制策略,并編寫了新的控制程序,通過多專業現場無數次的優化調試后,上鉤時間節約了6.2秒,為節奏提升奠定了基礎。(李林洪、張宏亮)