近期,寶武集團中南股份煉鐵廠7號高爐渣系統主皮帶因各種原因堵料現象較頻繁,特別是一些攝像頭視角盲區,等到崗位操作人員巡查發現時為時已晚,大量的沙渣已經漏到皮帶下面,不僅給設備運行帶來一定的沖擊,給人員帶來安全隱患,而且需要崗位操作人員花費較多人力清理漏渣,影響環保,比較被動。
煉鐵廠設備點檢作業區高爐區域電氣點檢二班班長徐化善針對7號高爐渣系統主皮帶堵料頻繁現象,召集班組技術骨干,共商良策,切實解決該問題。大家分析了渣系統主皮帶堵料的原因,主要是7號高爐大修后,未對渣系統作相應的改造,原渣系統設計已經無法滿足現有生產快節奏要求。
如果購買網上成熟的一整套堵料裝置,是比較完美的解決方案,但是一方面時間不允許,安裝堵料系統不能耽誤生產;另一方面購買成套備件成本較高,不符合公司提倡的降本增效要求。徐化善決定急生產崗位之所急,在沒有備件的情況下,自主設計智慧堵料裝置,他將6號高爐噴煤停用皮帶的防堵料感應開關拆回來,安裝在南渣主皮帶下渣口,讓高爐區域PLC編程高手馮國亮對主皮帶程序重新進行編程,新增堵料感應程序及電腦顯示畫面,一旦有堵料現象發生,感應開關立即做出停機反應,防止大面積堵料現象的發生。
該系統安裝好后,馮國亮在現場與相關技術人員進行多輪調整與測試,終于達到滿意效果:主皮帶出現堵料時,電腦畫面立即發出報警通知崗位操作人員,然后延時5秒皮帶聯鎖停機,這樣不僅解決了堵料漏渣后人工清理的麻煩,還大大減少了用汽車外排水渣影響環保的問題。
7號高爐主皮帶崗位操作工對堵料裝置非常滿意:“這個堵料裝置智能、實用,有了這個裝置,我們再也不用為皮帶堵料的事發愁啦!”(江碧睿)