萬丈高樓,起于基礎,邢鋼將基層卓越績效建設作為高質量發展的切入點,持續開展提質升級活動。公司動力廠維修團隊以“高質量、高效率、低成本、員工自主管理、系統持續改進”為目標,用“燕子壘窩”的恒勁,“螞蟻啃骨”的韌勁,打造出了自我管理的眾創改進平臺。
煉鋼風機房AI1170型除塵風機頻繁出現軸瓦損壞情況,風機維修班組織大家,結合現場工藝情況,查閱相關資料,運用故障樹分析方法剖析原因,并與其它型號風機工藝進行比對,發現該型風機軸瓦的進油方向不是迎著旋轉方向,而是順著旋轉方向,潤滑油要通過上瓦之后才能進入下瓦潤滑,造成進油量不足。根據這一情況,他們實施了軸瓦改進方案,在上瓦加工一道10mm×2mm的進油槽,增加了下軸瓦的進油量,軸瓦損壞情況大大降低。
AI1170型除塵風機還存在頻繁突發性振動增大的問題,他們在拆檢風機時,通過對葉輪、機殼的積灰部位和積灰情況進行觀察,對易積灰部位的葉輪噴水噴頭進行調整,不同區域采用不同口徑的噴頭,有效降低了各部位積灰不均造成風機突發振動增大的問題。該除塵風機的運行周期由原來的30~40天,延長到150天~180天。
通過眾創改進平臺,維修員工相互啟發,跳出習慣性的思維,奇思妙想帶來了意想不到的效果。五萬轉爐煤氣柜內膜損壞泄漏煤氣,出現重大隱患。氣柜皮膜修理的技術性強,以往都是交給專業檢修施工隊伍,為了降低氣柜皮膜修理費用(約30萬元),維修人員決心自己動手,分別嘗試采用輪胎膠、皮帶膠等材料,并制定加熱、烘烤等措施,效果均不理想。最后大家集思廣益,創新采用夾板代替膠粘貼的方法對泄漏部位進行冷處理。為避免鋼制夾板在皮膜運行過程中與氣柜鋼構架摩擦產生火花,或夾板對皮膜造成二次傷害,維修團隊用尼龍棒制作專用夾板,并將夾板的棱角加工成大弧度圓角,用銅螺絲對夾板緊固。該治理方案實施后,煤氣柜內膜至今運行狀態良好,小變革解決了氣柜重大安全隱患。(王金)