?
在嚴峻的市場形勢下,軋鋼廠中厚板精整作業區秉持“為企業創造價值,為自己尋找生機”的理念,通過“保生存”大討論活動,統一思想、凝聚認識,號召全員認真踐行“四個一”(每一毫米都要較真;每一物料都盡其用;每一秒鐘都要珍惜;每一度電都不浪費)要求,從降本增效小處著手、細處著眼,在算賬經營中出實招、獻良策,助力公司打好生存保衛戰,實現“活下去 好起來”!
在“保生存”大討論中,值班長何代金從生產過程管控出發,向大家算著賬,“鋼板回剪吊地增加成本20元/噸”“瓢浪鋼板冷矯不合格進熱處理爐矯直增加成本160.56元/噸”……將成本細賬明明白白的算給員工聽,強化員工算賬經營意識。
降低剪切余量能夠有效提高板頭板邊的回收量,提升厚板產線金屬平衡,進一步降低成本。中厚板精整黨支部將“一毫米工程”攻關活動,組織黨員骨干圍繞如何提高剪切鋼板余量合格率開展充分討論。通過優化設備液壓系統能力,調整雙邊剪主控界面、優化激光對線裝置、執行不同溫度鋼板熱放尺工藝控制、定尺剪和雙邊剪及時信息互通優化參數等措施,作業區員工立足崗位,向每一毫米要效益,嚴格控制剪切余量,保證剪切質量,截至5月,精整線剪切寬度余量、長度余量精準控制,對比2023年剪切余量收縮了3%。
全員參與物料管理·每一物料都盡其用
降低物料消耗是中厚板精整作業區落實算賬經營的重要項目之一。作業區開展現場物料損耗點分析工作,號召全員參與到降低物料損耗和杜絕“跑冒滴漏”工作中。黨員骨干牽頭對冷床上料、下料液壓系統進行改造,有效解決了壓力主管泄漏事故頻發的問題。組成黨團志愿服務隊積極參與資材的修舊利舊工作,及時收集舊件,做好修后入庫登記工作,5月修復砂輪機3臺、標志機鋼印沖印電磁閥4件。
降低設備事故時間·每一秒鐘都要珍惜
中厚板精整作業區通過降低故障時間、降低生產設備換刀時間,按照生產軋制計劃規格優化生產組織,提高精整1號剪切線作業率,同時盡可能降低精整2號剪切線作業率,降低工序能耗損失。持續開展設備維護管理工作,通過優化程序界面和換刀組織模式實現了雙邊同時換刀,雙邊剪換碎邊刀增加了碎邊刀固定工具,提高換刀安全性和換刀效率。5月,雙邊剪主刀換刀時間縮短了12分鐘/次,有效降低了停機時間。
全面貫徹節能降耗·每一度電都不浪費
珍惜和用好每一度電,為節能降耗“想對策、見行動”。根據天氣情況及時關閉廠房天燈,現場輥道電機按照生產情況及時關閉。為節約能源,作業區從生產流通管理方面著手,對軋鋼廠厚板線母板翻板機改造,在母板翻板機卡鋼處,新增冷檢儀保證鋼板不翻面情況直接流通,且不影響鋼板表面質量,由改造前每塊翻面到改造后十塊翻一塊,每月節約用電約3.2萬度。(問曉娟 王俊衡)