今年以來
煉鐵廠堅持問題導向、兩眼向內
從設備小改小革入手
深挖崗位降本增效潛能
在小改革中積累經驗
在小革新中激發潛能
一點一滴不斷提效率、降成本
自主創新,突破渣池板結難題
四高爐作業區的水渣渣池,由于行車限位及渣池結構設計的原因,無法清除渣池死角位置的水渣,導致死角處水渣堆積板結,針對這一情況,四高爐作業區員工集思廣益通過在渣池死角區域安裝噴淋管裝置,杜絕了渣池死角板結的發生。
設計改造,改善側篩網板結現象
為有效消除四高爐水渣脫水器的側篩網板結這個設備隱患,作業區工藝技術員與設備點檢員共同攻關,通過在四高爐水渣脫水器旁增加一個沖渣裝置,讓側篩網板結現象大幅下降,側篩網更換數量減少了50%,清理積渣的工作量下降至原來的四分之一,全年可節約成本20萬元左右。
查漏補缺,增強管道抗老化能力
針對熔劑除塵管道和燃料除塵管道漏氣冒灰的問題,作業區排查出了6處故障高發點,在管道轉角容易磨穿的位置,焊補了400mm厚的鋼板,增強了鋼管抗老化能力。通過修復,除塵系統可多回收燃料和熔劑約2噸/天,減少焊補管道5工時/月,每年節約成本約7.5萬元。
小改小革,消除渣漿泵漏水
過去,水渣渣漿泵的進出水管位置為合金鑄造件,渣漿泵故障出現漏水時,管道因無法切割及位置調整,增加了渣漿泵更換的難度,作業區在進行試驗后將管道改為普通材質后,管道切割及安裝變得更方便快捷,同時也減少了渣漿泵漏水的現象。(田正平 羅慶旺 陶晶 何婷婷 陶晶)