上半年,面對嚴峻市場形勢,寬厚板廠堅持目標導向和問題導向相統一,聚焦制約高效生產的物流和效率瓶頸,積極推行“直裝,直探,直發”,著力實現產線瓶頸突破,全力推進品種結構調整增效。
直裝
因寬厚板合同具有小批量、多品種的特點,計劃排產較復雜,且板坯庫場地較小,如何提高裝爐效率、減少待料時間成為一大難題。板坯庫班長陳克飛說:“從煉鋼到寬板卸坯,就現有的人力操作及現場物流來說是相當復雜的,為什么板坯不能從煉鋼出來直接卸車上輥道呢?”
這個想法一出,大家齊聲叫好。但新想法與現場實際還存在很多矛盾點,為能更好解決問題,寬厚板廠聯合制造管理部、煉鋼廠展開交流討論,嚴格落實煉鋼計劃執行率,優化鋼軋匹配性,倒逼全流程高效協同。
板坯直裝推進后,熱裝率提升明顯,其中4月熱裝率83.9%創新高,榮獲4月中國寶武“厚板工序效率提升”勞動競賽熱裝率冠軍線。
直探
隨著寬厚板品種鋼產量大增,每月需探傷鋼板量大幅提升。受冷床緩冷區域制約,部分需探傷鋼板運輸至探傷時因溫度過高,無法直接進行在線探傷生產,嚴重制約了精整線生產效率,以前每月探傷量最高3萬噸。
今年,為破解這個難題,精整車間組織專業人員開展大討論,集思廣益,大家各抒己見,積極建言獻策。設備點檢員江景斌提出在冷床兩邊加風扇,軋鋼工藝區域師劉牛表示可以在2-3號冷床加水冷裝置,設備管理主任師熊磊建議在探傷入口增加水冷裝置。經過討論交流,大家紛紛表示,只要有利于鋼板冷卻的措施都要上。車間全體員工積極行動,三管齊下,改造實施完成后,實現24mm厚度以下的鋼板直接探傷,有效提高了精整生產效率。
可新的問題來了,厚度在24mm-50mm需探傷鋼板仍無法直探。探傷班班長敖勇給出了新的辦法,先剪切,線下緩冷后再返線探傷,同時針對探傷送熱鋼板和探傷不送熱鋼板分區緩冷、分別操作,保障鋼板物流走向清晰、順暢。車間立即修改鋼板生產工藝,并按此執行。在大家的努力下,探傷量連續3個月破5萬噸,其中6月達到5.1萬噸,再創新高。
直發
由于鋼種的多樣性,現場轉運去向也是各不相同,物流運輸是個“大難題”。如何能高效解決物流流程長、轉運道次多的問題呢?
成品管理班長王海林說:“從軋制到成品出庫再到發貨,就現有場地來說,其物流是相當復雜的,何不來個‘一勞永逸’的方法呢?如果生產的成品板直接下線至某個固定垛位,然后安排不同運輸途徑直接發往終端客戶手上,這樣不就能節約很多人力物力了嘛!”
新的“直發”法,在實際運輸中還是有很多矛盾點,比如運輸方式,有汽運、水運以及鐵運,現場操作人無法清晰分辨,為解決這些問題,王海林到現場勘查、分析現場作業模式,發現“工作單”是他們操作的依據。于是提出在“工作單”上將需要的信息全部標注出來,生產后下線依據“工作單”堆放不同的垛位。試行之后,現場物流暢通,工序由繁化簡,月均直發達5萬噸。(郭銀東 熊磊 范珊)