工藝優化創新,實現質量指標雙提升
近日,漢鋼公司軋鋼廠通過新孔型應用,軋制工藝優化,解決了前期圓鋼、錨桿鋼軋制過程中尺寸偏差大、成材率低等問題。
3月13日—18日,漢鋼公司軋鋼廠在軋制MG335錨桿鋼以及Q235B圓鋼過程中,通過對原有生產工藝進行“裝潢”式改進,自主設計新孔型系統,將原粗軋無孔型軋制改為有孔型軋制,解決了因通條性差造成的產品尺寸偏差大問題,尺寸精度達到0.2mm以內,促使錨桿鋼及圓鋼成材率分別提升3.99%、3.5%,實現了質量、指標雙提升。
在此之前,為進一步拓寬市場,漢鋼公司軋鋼廠自主設計新的軋制工藝,進行了YL82Bφ8規格的首次開發和600MPa級新型熱處理帶肋高強度鋼筋的成功軋制,YL82Bφ8規格平均抗拉強度達到1250MPa以上,高強度鋼筋屈服強度達到650MPa以上且達到抗震級別,使集團公司在優質線材和建筑鋼材高強鋼筋生產領域有了重大突破,填補了陜西省內該領域的空白,為集團公司不斷提高市場占有率提供了強有力的保障。
錨桿鋼、圓鋼批量生產及YL82Bφ8規格和高強度抗震鋼筋的成功研發,是漢鋼公司軋鋼廠從當前市場需求出發,組織力量攻克生產技術難關,不斷提高產品性能和質量,堅持不懈開發新品種、新項目的重要舉措,進一步助推了公司產品市場競爭力的提升。
堅持深挖內潛,全面激活內生動力
為充分發掘出一線職工的潛力,充分調動職工立足崗位的主動改善意識,助力2020年安全生產、降本增效等中心工作,軋鋼廠還創新開展了“全體職工創新創效”活動。
活動開展以來,軋鋼廠各車間、各科室積極參與,員工廣泛建言獻策,截止目前,已收集合理化建議近100余條,意見建議有針對技術設備改造方面的,有關于鋼材產量提升的,有幫助消除安全隱患的,還有契合職工自身的一些想法建議,比如制定新進大學生學習計劃表,建立軋鋼廠范圍內的信息共享平臺,實現各類文件及基礎數據共享從而增加工作效率等等。一條條建議的背后,均包含了一線職工的創新和付出,也激發了職工的主人翁意識,為企業高質量集智聚力。
面對當前鋼鐵經濟形勢低位運行的態勢,軋鋼廠堅持穩中求進的工作總基調,增強市場意識,審時度勢,積極探索和創新,通過不斷加強生產組織協調,在生產穩順高效和工藝優化上出實招、用狠勁,實現了系統整體順穩運行,促進了經濟效益再提升。(張云鳳 許 棟)