工藝優化另辟蹊徑
在2#高線生產常規規格例如φ12盤圓、φ12盤螺期間,需要投用減定徑機組,但是在減定徑機組的4架次中只需要使用到前兩架次,后兩個架次由于設計的集體傳動因素只能是白白空轉,造成不必要的電耗。對此,軋鋼廠廠領導高度重視,技術科與高線車間經過對工藝孔型及機架之間延伸率的對比、測算、模擬過鋼之后,決定將減定徑出成品的兩架次轉移到精軋機組中來,優化了生產工作,制定了軋制程序表。繼2019年12月份精軋出成品試軋φ12盤圓、2020年1月份精軋出成品試軋φ12盤螺之后,于2月19日再次空過減定徑進行生產,且試軋順利。
破解瓶頸促增效
初次生產之后,發現了兩項問題,一是高速區精軋機組至吐絲機之間由于無拉力作用,鋼材在經過穿水箱時波動大且容易受穿水箱水壓阻力影響堆鋼;二是在鋼材外觀不圓度尺寸在上限波動不易控制。前者影響著生產線提速增產,要想降低電耗噸鋼成本終軋速度若是達不到或接近設計45m/s,那么噸鋼電耗成本將得不到有效控制;后者影響鋼材外觀質量,如果質量得不到保證一切都將是徒勞。為此,高線車間組織生產班組技術骨干人員討論分析問題產生的原因,會上大家結合生產實際問題各抒己見,車間經過篩查最終確定了問題解決方向,在后續生產中對高速區穿水箱采用多投用降水壓的分壓方式,既防止鋼材在軋制過程中波動,又能夠將關鍵點溫度控制在工藝要求范圍內,保證生產順行的同時保證鋼材性能;在匯總統一高速區料型后,鋼材外觀尺寸也得到了明顯改觀,穩定了產品質量。
據了解,此次重整旗鼓再次用精軋出成品軋制φ12盤圓時,軋制速度由最初的38m/提升到40m/s再到44m/s,生產線穩定順行,空過減定徑后速度仍能接近設計速度,標志著此次工藝優化的圓滿成功。
通過初步測算,此次工藝優化的成功可以直接停用減定徑機組,每天可節約電耗成本一萬余元。 (楊少文)