近日,陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠高線車間成功將改造后的1#高線RE35滾動導衛及其底座運用于2#高線高速區22架、28架,一舉解決了因原設計問題,造成的底座螺絲頻繁斷裂和導衛支臂軸斷裂兩項疑難問題。
為了有效的落實當前降中廢、提指標的工作任務,車間在初期可謂是“絞盡腦汁”,考慮到底座螺栓強度不夠,將原來8.8級逐步提升到12.9級,然而螺栓強度升級后還未得到有效解決,又考慮到過程震動對螺栓造成松動的影響,于是在緊固底座后把螺栓與底座焊接起來,結果還是治標不治本。導衛支臂軸材質也是聯系廠家一提再提仍不見改觀……
對此,車間組織技術人員通過現場檢查、開會討論凝聚全員智慧解決生產難題?!盀楹未祟悊栴}總是集中發生在2#高線?”“1#高線與2#高線導衛及底座有何不同?”“兩條線的備件定位尺寸是否一致?”會上車間副主任張寧一系列的發問提醒了大家。通過現場對比發現1#高線導衛底座螺栓較2#高線粗2mm,而且滾動導衛上的支臂軸直徑較2#高線導衛支臂軸粗6mm極大的提升了導衛支臂軸的承受能力。
找到了問題的癥結,車間對照1#高線的導衛底座定位孔在2#高線安裝位置進行擴孔,以滿足導衛底座的安裝,底座上的導衛可用1#高線的RE35導衛,只需要把導衛上的導輥更換為2#高線對應的架次就行。
經過兩個月的跟蹤試軋,均未再出現因導衛底座螺絲斷和導衛支臂軸斷裂造成的堆鋼事故,有效的控制了軋線中廢率指標。
“此舉真是一舉兩得!”看著問題得到徹底解決,車間主任開心的說道。(楊少文)