為了保證生產高效化,日前,方大特鋼開展軋線穩定性攻關,利用改軋時間對軋機、導衛進行有效整改,規范崗位人員操作行為,截止到目前,棒材生產線穩定性得到了有效提高,保證了生產的高效化。
據了解,棒材線以往粗中軋道次經常發生工藝事故,每次處理時間較長,給高效化生產帶來很大障礙。為了提高生產效率,有效解決粗中軋區域不穩定造成的工藝事故,該公司成立軋線穩定性攻關小組,對影響粗中軋區域穩定性因素的軋機、導衛進行攻關,通過采取制作平軋機吊桿,來有效保證軋機過鋼時的穩定性;針對立軋機進口導衛使用周期特點,利用待溫換槽時間對導衛進行周期性更換,有效避免了導衛使用時間長卡死造成的工藝事故;要求崗位工將各架軋機料型控制在標準范圍內,嚴格執行標準化作。自取攻關措施以來,取得了良好效果,軋線穩定性得到了很大的提升,粗中軋事故率明顯得到控制,有效的提高了生產效率,保證了生產的穩定高效運行。