本報通訊員 滿俊雄 許瑋
2023年以來,為深挖能源系統效益潛力,降低企業能源成本,蕪湖新興鑄管有限責任公司秉持極致能效管控工作思路,編制《極致能效三年達標方案》,梳理“三個清單”(技術清單、能力清單、政策清單),扎實推進能效提升工作,全面提升能源管理水平,不斷推動節能降碳、協同增效。2023年,該公司節能增效3000余萬元,能耗強度降低13公斤標準煤/噸,累計降碳約10000噸。
在蒸氣利用方面,該公司存在蒸汽平衡復雜,產、消供需品質不一等問題。為此,該公司成立了專項攻關團隊對蒸汽管網進行再優化,通過優化閥門組操作方式,分不同壓力等級運行,以設備、備件零投入實現能源流的“集成優化,梯級利用”目標,從而增加蒸汽回收,避免了高品低用的情況。同時,該公司根據季節、氣溫變化,對鑄管、鑄件、頂管延伸環節切換高低壓蒸汽,富余高品質蒸汽進行發電創效;對蒸汽發電機組效率進行跟蹤,通過對水溫、汽機本體漏點治理、凝汽器密封效果等影響機組真空度、發電效率的因素進行重點管控。2023年2號發電機組、3號發電機組真空度同比提升3個點,發電效率同比分別提升5千瓦時/噸、10千瓦時/噸,降低能源成本300萬元/年,年減碳3600噸。
針對生產、生活蒸汽平衡及管網運行現狀,該公司組織制訂《蒸汽專項管理制度》,對蒸汽系統產、供、消等各環節進行高效銜接、系統管控。該公司加強生產過程服務,對入爐煙氣溫度、排煙溫度、給水溫度等煉鋼、燒結余熱系統回收重要過程參數進行重點管控,確保用能隱患早排查、早發現、早治理。同時,該公司協助各生產單位制訂適合崗位的重點耗能過程管控參數,通過績效激勵的方式促進指標進步,強化崗位節能意識。2023年,該公司綜合余熱蒸汽回收同比日均提升160噸,有力保障了2號發電機組高效高負荷運行,蒸汽發電同比日均增加18000千瓦時,年增效約360萬元,年減碳3900噸。
針對蒸汽系統平衡缺陷,該公司大力推進自主節能技術改造工作,對3號發電機組進行抽氣技術改造,解決了特定生產條件下蒸汽平衡問題。此外,對該公司空壓風系統進行優化改造、集群控制,持續降低供風壓力并實現空壓風管網分段運行,有效滿足各生產單位不同生產壓力等級需求,實現能源精細化管控。作為該公司壓縮空氣消耗大戶,燒結工序日均壓縮空氣用量達到總用風量的25%。該公司通過改造燒結除塵系統壓差反吹、風門連鎖皮帶控制系統,整體用風量降低20%。2023年,該公司壓縮空氣日均消耗降低20萬立方米,輸供風系統日均節電量20000千瓦時,年增效約400萬元。
“通過生產單位錯峰組織生產,重點間歇設備避峰就谷管理,強化峰谷平用電管控,減少外購峰段用電占比,2023年完成峰段用電量30.07%,減少購電成本2100余萬元?!痹摴经h保能源部負責人介紹說,該公司將嚴控峰谷比指標作為降低能源成本的重要途徑,堅持抓好錯峰用電管理工作,確保各工序峰谷比指標均在控制軌道內運行。該公司認真梳理用電設備運行狀況,將各工序用電設備按連續運行、間歇運行、間歇可調整運行等進行分類統計,并按用電量對設備進行細致區分,各工序峰谷比管控形成數據化、定量化管理模式,做到有據可依、有據可查。
下一步,該公司將深入踐行綠色低碳發展理念,持續推進極致能效管理,完善能源管理體系,深化能源對標管理提升,加強用能過程管控,精準挖掘節能潛力,不斷強化能源管理極致利用,以極致能效助推碳排放和用能成本雙降低,致力打造“雙碳最佳實踐能效標桿示范廠”,為企業高質量發展集聚“綠色動能”。
《中國冶金報》(2024年03月14日 08版八版)