本報通訊員 許文昊 付會文
2022年,河鋼集團唐鋼公司動力部從提升管控水平、降低能源成本和提升能源利用率三方面入手,對能源介質使用開展專項攻關,最大限度推進能源介質相關技術經濟指標持續優化,提升產線綜合服務能力。2022年,唐鋼新區自發電率達85.2%,發電量31.6億千瓦時;不含發電日均噸鋼水耗1.69噸,水質合格率達99.25%。
提高煤氣利用率
“通過優化煤氣集中調控,回收高爐煤氣106.53億立方米,利用率100%;回收轉爐煤氣7.87億立方米,利用率100%;回收焦爐煤氣2.63億立方米,利用率100%,2022年煤氣資源利用能力實現歷史最好水平。”1月3日,看著統計出來的2022年煤氣資源利用數據,該公司動力部生產室副主任陳曉偉與同事興奮地說。
2022年,動力部全面推進標準化建設,確立“強基礎、反事故、提效率、上水平”十二字方針,強力做好水、電、煤氣、壓縮空氣等能源介質的科學應用。針對煤氣資源利用情況,該部以充分利用和杜絕放散為目標,結合以往對于煤氣平衡的技術攻關,在用戶計劃使用煤氣量的靜態平衡基礎上提出更高要求。該部梳理各用戶煤氣實際使用情況,從煤氣系統運行中找尋動態平衡點,并根據用戶重要性,不斷細化用戶使用煤氣的優先等級,充分發揮煤氣柜緩沖能力,設計出一套能夠在正常生產狀態下更好指導煤氣平衡的管理方案,促進區域內煤氣資源的利用能力提升,使自發電比例達到歷史最好水平。
2022年,該部先后與唐鋼中厚板公司、首鋼京唐公司等動力產線建立對標關系,充分學習借鑒對方關于煤氣加壓回流控制、除塵系統優化和風機頻率調整、冷卻風機啟停管理等優秀經驗,用于自身指標改善。該部通過優化空壓機控制模式,及時調整空壓機組運行數量,調整冷卻塔風機啟停等措施,綜合噸鋼電耗降低0.24千瓦時/噸。
減少生產新水外購
2022年,該部以技術創新為核心,以課題研究為載體,依托創新工作室、攻關小組開展多崗位、多部門團隊協作活動,全面提升產線效能。該部成立優化發電機組發電量攻關團隊,2022年3月份完成了脫硫系統的改進,唐鋼新區發電量年可提升1920萬千瓦時。
該部制訂各系統水量平衡圖,利用不同用戶對水溫、水質的差異需求,將軟水閉路系統和凈環系統排污引至濁環系統強化串聯用水,提高循環水利用效率,減少不合理用水,實現了循環水處理高效運行,日均噸鋼水耗控制達到指標范圍內的最好水平。
該部通過開展水質指標優化攻關,對煉鋼泵站閉路系統改造、縮短置換時間、提高水處理效率及對鈣+堿水質指標上限的調節至450毫克/升,2022年,唐鋼新區水質合格率達99.25%。“通過優化廢水處理流程,增加1條DN300的廢水回收管道,將預處理后的中水回收至全廠生產水池,一方面減少了水質過剩服務,降低生產新水外購量,另一方面降低了深度水處理運行成本,每月可節約水費24.5萬元?!?022年12月29日,該部給水作業區作業長張建國向筆者介紹。
圍繞主線生產需求,該部不斷強化服務能力,持續降低產線運營成本,通過1號燒結脫硫脫硝技術改造,充分釋放1號燒結機產能,目前,燒結礦產量穩定在12000噸/天以上,在滿足環保要求實現超低排放的基礎上,保障生產經營任務;對修舊利廢工作管理流程進行梳理,明確修舊利廢范圍,全年共計提交有效修復流程48項,節省備件費用共計305萬元。針對高爐實際運行情況,該部陸續將3臺AV90-15型軸流壓縮機改造為AV90-16型,減少供風風量,降低能源損失,日可節約能源2.28萬元。
2022年,該部推廣的零氣耗壓縮干燥機應用技術、飽和蒸汽發電技術、自降塵環保密封導料槽、環保超低濾筒除塵器、脫硫脫硝超溫煙氣間接換熱降溫技術、濃水再利用技術等7項新工藝、新技術應用,年創效865萬元。
《中國冶金報》(2023年02月16日 08版八版)