本報訊 今年初以來,武鋼有限在“戰危機、創一流”專項行動中,精心組織二次資源發電創效攻堅工作,持續開展煤氣、蒸汽系統平衡優化工作,以高效利用煤氣、余熱、余壓資源等方式提升發電量。1月—10月份,該公司二次資源發電量同比提升8.03億千瓦時,降低外購電成本5.14億元。
為了實現煤氣平衡,高效利用煤氣資源,該公司借助能源管理系統,按照國家碳達峰、碳中和關于深化能源降本+挑戰極致能效的要求,指導和督促各工序高效均衡用能,保障能源介質在極致能效的工藝下穩定輸配。同時,該公司動態跟蹤鋼、鐵、材系列檢修計劃及臨時故障處理進度,通過機組負荷調節,輔助工序煤氣用量調整和管控,減少煤氣系統壓力波動,實現大型發電機組連續在線穩定運行。1月—10月份,該公司累計煤氣發生量同比2021年增加4億多立方米,煤氣總熱值增加126萬吉焦,高爐煤氣放散率降低0.23%,焦爐煤氣零放散,通過發電用煤氣總量增加提升發電量4.42億千瓦時。為了提升蒸汽余熱利用效率,該公司組織煉鋼廠、條材廠提升轉爐回收蒸汽自用率,以95%的回收值為目標,充分發揮蓄熱器緩沖能力,降低過熱蒸汽補充量。該公司堅持利用熱軋回收蒸汽直供冷軋、氣體公司等,最大限度減少環節性余熱損失。
該公司按照發電效率最優原則,充分發揮發電機組負荷能力,利用亞臨界機組、CCPP機組、熱能電站機組精心組織動態煤氣調峰,達到煤氣系統壓力穩定、完全消納、合理利用的目標。該公司通過精細化、精確化管控,將亞臨界雙機組負荷率調節到93.86%,將CCPP雙機組負荷率調節到87.1%,將熱能電站雙機組負荷率調節到85.6%,其中優先發揮亞臨界雙機組效率優勢,果斷停運低效率機組,使煤氣發電綜合效率提升5.15%,在同等煤氣消耗量的條件下,提升發電量3.66億千瓦時。
該公司通過優化焦化區域蒸汽系統結構,以高壓產汽用于發電、中壓產汽用于供熱的運行模式提升余熱產汽利用效率,利用1號干熄焦中溫中壓產汽替代干熄焦電站中壓供熱,滿足新一燒回收粗苯系統用汽需求,為提升余熱產汽回收總量開辟了新途徑。該公司在干熄焦電站增設蒸汽在線取樣設施,協助干熄焦余熱鍋爐完善爐內水質管理,并通過工序協同開展排污、加藥調整工作,提升蒸汽品質,減少余能浪費。同時,該公司組織協同新二燒鍋爐烘爐、煮爐和清洗作業,高效完成蒸汽系統吹掃,將鍋爐產汽并入高爐冶煉區域低壓蒸汽管網,提升了余熱產汽回收效率。 (鄒漢平)
《中國冶金報》(2022年12月22日 08版八版)