“3月13日上午,操作工輕按“吹煉”按鍵四鋼軋總廠1號300噸轉爐“一鍵煉鋼”模式開啟,吹煉、加料、測溫、取樣……17.5分鐘,一爐優質鋼水自動“出爐””
“一鍵煉鋼”即全自動化煉鋼?!安僮鞴ぶ恍枰绘I啟動即可實現自動化生產?!?/p>
該總廠轉爐煉鋼技術組組長李海波介紹,“該技術可有效提高終點碳和溫度的命中率,縮短冶煉周期,提高產量、質量,降低原材料消耗和成本,大大減輕工人勞動強度,對馬鋼推進智能制造提供了強有力的支撐?!?/p>
2009年
四鋼軋總廠成立了自動化煉鋼技術攻關團隊。
在相關煉鋼專家的大力支持下,通過不斷學習、培訓、摸索和實踐,為實現“一鍵煉鋼”開展了大量基礎研究工作。
2019年
加大推進力度,由總廠領導牽頭,組織生產技術室、煉鋼分廠、煉鋼點檢分廠與公司相關兄弟單位人員協力攻堅。
攻關組全面盤點上年生產工藝統計數據,采取頭腦風暴仔細分析,共梳理出大小幾十項制約“一鍵煉鋼”的因素。
其中,“部分爐次需要過程倒渣”“一級二級自動系統功能不完善”“工藝原因導致過程吹煉不穩需手動干涉”居影響因素前三位。
為此,攻關組每月規定試驗爐數,每周分析進展情況,協調解決相關問題。他們細化分工,落實責任人,對每一爐進行跟蹤分析,在實踐中梳理出影響全自動化煉鋼的要因和非要因,進而優化應對策略,逐月提高“一鍵煉鋼”比例。
2020年
該總廠三座300噸轉爐“一鍵煉鋼”比例已提升至90%,鋼水終點碳、終點溫度、終點氧等關鍵指標較以往也有大幅度提高。
通過十年來的不斷探索積累,目前他們在“一鍵煉鋼”方面已經領先于國內同類型轉爐,今年初創下日產91爐鋼水這一歷史最好成績就是最佳的例證。
未來
該總廠相關負責人表示,下一步,四鋼軋總廠將借助智慧工廠建設,開展自動出鋼技術攻關,力爭實現轉爐全流程自動化煉鋼。
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