本報訊(記者楊凱 通訊員劉衛萍 黃翠)日前,新余新鋼資源科技公司組織專業技術人員成立攻關小組,圍繞制磚生產線開展小改小革,有效提高了磚的產量和質量,年可節約生產成本20余萬元。
針對制磚原料配比不當、成型機設備老化、布料箱漏料嚴重、碼垛機不匹配、攪拌機拌料不均勻而造成磚的質量不穩定和破損率高等現狀,該公司組織技術人員開展QC(質量控制)攻關,對存在的問題逐一進行破解。該公司首先通過對制磚原料及工藝配方進行了調整,不僅降低了磚的報廢率,降低了能耗,還提高了磚的質量。同時,為解決漏料嚴重問題,該公司還更換了成型布料箱行車平臺,調整成型機參數,提高制磚一次成型率,并更換成型碼垛機夾板及油缸,優化碼垛機運行狀態,有效減少了碼垛機掉磚、倒磚等現象的發生次數。此外,該公司還通過精細化操作和崗位練兵,提高職工操作技能,加強設備點巡檢,降低設備故障率,提高設備運行效率。
通過改進配方、技術改造,該公司提升了員工操作技能,使制磚生產線各項經濟指標得到較大改善,磚的報廢率由原來8%下降到2‰,制磚一次成型率由94%上升到98%,經濟效益大幅提高。
《中國冶金報》(2021年1月20日 08版八版)