2010年,張睿鵬從學校畢業來到首鋼長鋼這個大家庭。通過刻苦鉆研、理論結合實踐,他從質量檢驗到設備維護再到班組長,從煉鐵廠到質量監督站,從業13年,變換的是工作地點,不變的是追求技術創新的腳步。張睿鵬常說:“作為一名長鋼人,就要牢記使命,勤奮鉆研,把自己的追求融入設備高效穩定運行中?!?/p>
將創新追求融入“兩化項目”。張睿鵬從事質量檢驗工作以來,面對完全陌生的工作,他沒有退縮,認真學習原燃料檢驗知識,很快成為一名合格的檢驗工;2020年質量監督站新上兩化項目——全自動煤采樣系統,更加激發了他對創新的追求。為了盡快掌握實踐知識,他從設備裝配到安裝調試寸步不離現場,了解重點部位安裝,現場請教新設備相關參數和操作使用。同時為了彌補自身專業技能不足,他利用業余時間網上自學PLC編程。在自動設備試運行過程中,他發現采樣鉆通有較深劃痕。通過現場反復觀察采樣流程,是在設備采樣后,小車回到后限位,大車在向卸料位移動時鉆通與接料斗外沿摩擦導致。為了解決這一問題,他對小車后限位距離進行調節。由于每次采樣點位置隨機導致慣性量不一致,雖然經過反復調整,仍然效果不佳。他突發奇想,可不可以改變大小車運行程序,先由大車運行至卸料位,然后小車在向后限位進行移動從而達到避免設備頻繁剮蹭的現象。他將這一想法與程序編寫人員進行溝通,得到答復是“我們做自動采樣很多年,程序一直這么寫?!钡谒膱猿趾蜏贤ㄏ?,最終將程序進行了修改。經過反復調試和驗證,采樣設備運行正常,達到了預期使用效果,延長了設備使用壽命。
用創新思維解決實際問題。2023年自動采樣設備已經投運四年,運行過程并不是一帆風順,其間他針對制約問題通過對設備微缺陷改進和創新,全面挖掘設備的最大潛能。自動采樣系統和自動制樣系統采用直線集樣器進行對接,在使用中由于樣桶傾斜、樣蓋錯位等導致在運行中與設備支架、防護罩發生卡拌,導致傳動損壞、電機燒毀等問題,嚴重制約了自動采樣設備的平穩運行。為解決這一問題,他經過分析研究,創新發明了一種樣桶防卡拌裝置。在樣桶進入后續空間易造成卡拌位置焊接支架固定行程開關;調整行程開關頭部接觸位置提前感應不合格樣桶,保證了樣桶正常運行;將行程開關與系統急停進行聯鎖,在防卡拌裝置上連鎖了聲光報警器。當裝置檢測到不合格樣桶時系統自動停止,發出聲光警報,崗位人員將樣桶重新調整后防卡拌裝置回位,系統恢復運行。改造后,截至目前,自動采樣機因樣桶卡拌造成的設備故障為零。
借創新培訓培養人才隊伍。隨著質量監督站對原燃料檢驗兩化項目的不斷發展推進,新系統新技術的成功應用,極大提升了生產效率,優化了人力資源,但隨著設備系統精密化、自動化的不斷提高,系統故障維修難度也上升了高度。為全面提升崗位人員技能水平,他將自動檢驗設備調試運行期間所產生故障發生的頻率、影響程度進行匯總,將故障原因和排除方法進行提煉,創新設計了一種內容精煉,極易上手的“故障處置卡”。它將復雜的專業技術簡化為簡單操作,成為立竿見影的故障快速處置體系,使現場人員解決各類常見性、反復性故障更快捷、便利,避免了長周期、繁瑣復雜的系統性培訓,節約了人力成本。故障處置卡應用后,效果顯著,自動檢驗系統故障處理及時率提高了10%,設備非計劃停機時間降低了10%,崗位人員誤操作率降低了3%。
“兩化”項目安裝調試、使用及改造期間,張睿鵬共發表論文4篇,申請、獲得專利3項。參與長鋼公司管理創新、科技創新項目并得獎5次。參與并獲得首鋼科學技術三等獎。
知者行之始,行者知之成。對今后的工作,張睿鵬滿懷信心說:“只要我們堅持科技引領,勇于創新突破,就一定能為長鋼公司高質量發展做出更大貢獻!”(侯秀麗)