同題共答 一題三解
——記鄂城鋼鐵基層創新工作室的一次實踐
這天,中南鋼鐵鄂城鋼鐵煉鐵廠昌武創新工作室傳來陣陣熱鬧的討論聲,不用說,一定是生產中遇到的“痛點”和“難點”讓伙伴們又聚到一起,正開啟新一輪的頭腦風暴呢。
“目前主要是通過控制引風機的閥門開度來調整爐膛壓力值?!奔夹g負責人張志剛跟大伙介紹了1、2號高爐的4座煙氣爐的工藝參數和使用工況。
“生產所需的壓力區間這么窄,那么對控制精度的要求就高了,單純依靠電動執行閥門難以達到要求吧?”現場經驗豐富的1號爐電工班班長盧世平一下就抓住了問題所在。
“在閥門節流過程中會產生多余的電能損耗,設備長期處于低效高耗運行模式,這也造成了電能的浪費?!睆堉緞傇谧霈F場調研時細心地發現了這個問題,于是做了電耗數據分析?!斑@其中必有節能空間可挖掘!”一時間,大家陷入了深深思考。
“要優化工藝控制和節能降耗,我們可以使用變頻技術?!壁w亮提議道?!耙L機電機的功率較大,工頻啟動電流過大給電氣系統帶來了較大的熱沖擊和機械應力沖擊,電機端的接線口多次發生熱蝕和熔斷。”“如果發現不及時很容易造成電機缺相運行而燒損,運用變頻技術也能改善這個問題”……
工作室就像是奇妙的磁場,大家你一言我一語,一下子都打開了思路。圍繞工藝優化、節能環保和設備改進這三個關鍵問題,大家思維的火花迸發,節能創效“方程式”的答案也呼之欲出。
“在生產中發現問題,在創新中解決問題”是該團隊一直秉承的工作理念。經過張志剛和技術骨干盧世平、趙亮等人充分的討論,并不斷地與生產技術人員進行工藝方面的溝通,最終確定了變頻節能的改造方案。
改造后,不僅提高了爐膛壓力控制精度,提升了設備運行壽命和安全性,還降低了能耗,全年節約電耗可達172.8萬元,大大超出項目預期,堪稱節能創效的“最優解”。生產人員興奮地對他們豎起了大拇指,“厲害了,不愧是解題高手,一題三解!”
在這群技術素質過硬、工作作風扎實的解題高手看來,只要心懷責任,勇于擔當,為維護生產高效順行、多創效益持續輸出智慧和力量,定能在創新之路上交出優異的答卷。