有著12年黨齡的傅青云,參加工作25年來,扎根燒結生產一線,從一名普通的操作工,成長為一名高級技師。他現任新鋼公司煉鐵廠三燒作業區設備專工。
傅青云主要負責作業區的設備管理、制定各類檢修計劃、工程技術改造等事務。多年來,他先后完成6#、7#燒結機臺車大修、6#、7#棒條篩改造、6#、7#環冷機升級改造、6#、7#消化器除塵改造等多個技改工程項目;參與作業區內配料、機尾、機頭、成品除塵升級改造,以及超低排放、焦化易地大修等多個技改項目。因業績突出,他多次獲得新鋼公司和廠合理化建議、技術改進等獎勵,并多次被廠評為“優秀員工”“技改標兵”“降本增效能手”。
煉鐵廠三燒作業區管轄2臺360m2燒結機,為2座2500立方米高爐提供燒結礦。工作中,他針對燒結機布料料層只有700mm,與同行的兄弟廠家相比存在不小差距。為提高料層厚度,傅青云和作業區的黨員們一道,集思廣益,建言獻策,多次對九棍布料擋板進行升級改造,運用梯形布料法,抬高點火器,將料層提高到800mm以上;燒結礦的轉鼓強度由76.8提高至78.1,質量明顯改善。
同時,傅青云針對燒結混合料的料溫偏低,低于燒結的“露點”溫度,影響燒結過程的透氣性問題,為提高混合料溫度,他帶領黨員積極與科室溝通協調,通過增設混合料料斗蒸汽管,改進料倉蒸汽噴射點位置,穩定提高蒸汽壓力,使料溫提高了7-8度,改善了料層透氣性,并降低了燃耗,提高了利用系數。燒結礦堿度穩定率提高至98%左右,相比去年同期提高了3.56%;其次,燒結配料的生石灰揚塵一直以來是環保整治的難點所在,在環保形勢日趨嚴峻的情況下,對生石灰的除塵整改顯得尤為緊迫。為此,他帶領作業區的黨員,充分發揮先鋒模范帶頭作用,針對難點刻苦鉆研專業知識,探索除塵新技術,對生石灰除塵進行了改造,使現場環境得到大幅改觀,為員工創造了良好的工作環境。
此外,燒結環冷機存在揚塵大,故障多,環境高溫,維修難度大,漏風率高,熱利用效率低諸多問題。為解決這一難點,他與其他黨員一道,通過走出去學習取經等辦法,組織骨干到漣鋼進行了實地考察,汲取同行業先進生產工藝,積極推動環冷改造。在上級部門的大力支持下,利用去年年底集中檢修契機,對兩臺燒結機的環冷進行了整體改造。改造后,現場環境改觀顯著,漏風減少,熱利用效率明顯提升,大幅降低了電耗;使兩臺燒結機作業率均保持在96.96%以上,燒結礦合格率達97.29%,環保設施的運行率達100%,防塵外排合格率達100%,環保設施的穩定運行使各領域指標達到國家考核要求,確保燒結礦生產的高效和穩定。
設備管理人員是一線生產的直接組織者和指揮者,在生產設備過程中起到承上啟下的關鍵作用,管理水平和自身素質的高低,將直接影響到整個過程的順利進行。為此,他充分發揮團隊優勢,解決生產難題,保障設備運行,提升崗位技能,多出創效成果。近年來,傅青云圍繞提高勞動效率、節約檢修時間、降低勞動強度等多方面開展攻關,解決了許多設備上的問題并實施技術改造。6#、7#燒結機主輔門料層厚度檢測及控制系統改造、6#、7#機增設保溫罩及布料圓輥、九輥抬高改造、燒結機臺車長壽技術研究與應用等項目先后獲得公司合理化建議、技術改進三等獎和四等獎。
“只為成功想辦法,不為失敗找理由”。傅青云在無數次思考與實踐中,他感覺到自己知識儲備不足。于是,在業余時間,他抓住每一段可以利用的時間,如饑似渴地學習設備管理知識。同時注重加強對新的生產工藝和設備知識的學習,提升對生產工藝的認識認識與理解,提升設備有效運行效率,更好地為生產服務。如何落實好各項制度?他注重責任落實、獎罰有據,在作業區內部形成了良好的運行機制。在此基礎上,他從職工的思想教育入手,使職工認識到從嚴管理就是維護正常工作秩序,是保證生產設備正常運行的重要手段,是對班組成員高度負責的體現,從而統一思想,將“以高爐為中心”成為職工自覺的行為。
作為一名作業區設備專工,傅青云始終以一個優秀共產黨員的標準嚴格要求自己,做到思想上積極進取,作風上求真務實,工作上奮發努力。在平時工作中,搞好班子團結,開誠布公,以誠待人,自覺加強黨性修養,堅決做到自重、自醒、自律、自強。(萬新東 甘志鴻)