8月7日,該公司煉鋼廠原料車間廢鋼班班長郭凱、廢鋼工陸珂在對外購生鐵驗收過程中,發現兩車生鐵外觀異常,立即向車間反饋,主動組織將該兩車生鐵物料單獨靠邊停放,并協調計量檢驗中心對生鐵抽樣進行化驗分析,兩車生鐵硫元素含量最終判定為1.06%,屬嚴重不合格廢鋼。經各相關部門現場共同確定,對兩車共計66噸外購生鐵進行了退貨處理。
郭凱、陸珂兩位同志,以專業技能對異常廢鋼進行預判,避免了因生鐵硫高引發的鋼水冶煉質量事故。作為負責向轉爐鋼水冶煉供應原料班組,多年來他們一直把外購生鐵、廢鋼質量驗收放在首位,對每一次物料的驗收兢兢業業,克己奉公。今年以來該大班發現并處理不合格原料質量問題三起,為煉鋼生產順行牢牢守衛著原料質量的大門。
為精準判別生鐵、廢鋼質量,原料車間將不合格廢鋼料型案例資料收集并整理在冊,深層次比對,驗證,堅持每月對員工進行外購生鐵、廢鋼檢驗培訓。以實踐出真知,以精準促效益。在提高員工業務素質的同時,煉鋼廠原料車間還非常注重員工敬業精神的培養,近年來,他們先后完善了廢鋼工崗位職責和操作標準以及生鐵、廢鋼驗收規章制度,確保了生鐵、廢鋼驗收的公正、公平和準確。為把好廢鋼質量驗收關,原料車間積極組織崗位人員學習《廢鋼管理辦法》《廢鋼驗收標準》等相關規定,嚴格落實規章制度、標準作業,不斷提升現場作業人員驗收水準,同時對存在摻雜摻假作弊、物料質量不合格等情況及時上報車間及分廠,拿捏好驗收標準,從源頭遏制質量事故的發生,得到了領導和供貨廠家的一致肯定。
除此之外,廢鋼班每月還自行開展廉潔從業教育,定期進行廢鋼驗收標準知識培訓,簽訂廉潔從業承諾書,不斷提高員工素養、工作責任心、廉潔自律意識和業務技能知識。
一年三百六十五天,廢鋼驗收天天都是考驗,為了把不合格廢鋼拒之門外,為生產提供合格原料,廢鋼大班正朝著廢鋼驗收無差錯,質量把關零失誤新目標大步邁進。 (唐文文 陳成龍)