進入5月份,漢鋼公司煉鐵廠全體干部職工掀起“大干紅五月”熱潮,在困境中繼續前行,別開生面地開展各項技術攻關,多項經濟技術指標得到了優化,兩座高爐的產能全面釋放,自全面復產以來,已連續15天日產記錄保持萬噸以上,煉鐵人再次用實際行動創造了穩產高產的良好局面。
強化管理,推進操作精細化
為突破瓶頸,實現產量及指標新突破,煉鐵廠從穩定調整著手,優化高爐操作,在裝料制度上將布料角度逐步向外移動,保證平均煤氣利用率46%以上,取消中心加焦,抑制中心發展,有效促進了產量和指標提升。通過對下部風口調整,確保鼓風動能,進一步加強操作爐型維護管理,動態跟蹤高爐爐況預警,采取適度操作應對,保持操作爐型的長期合理與穩定,為高爐穩定生產創造良好基礎條件。
同時,進一步細化量化高爐工藝操作,完善高爐操作預警體系,通過關注原燃料質量變化,加大原燃料入爐管控力度,加強對原燃料的篩分和檢查力度,進一步細化焦炭、燒結礦等各種入爐物料質量控制標準,將焦炭含硫量、灰分、M40、CSR、MS 等7項指標及燒結礦堿度偏差、轉鼓指數、可磨指數、FeO、5-10mm比例、<5mm比例等6項指標作為重要變化參數,積極探索與之相適應的高爐操作制度,形成了符合高爐生產實際的原燃料預警機制。
科學調度,創新高爐生產組織模式
煉鐵廠按照“高產就是高效”生產組織總方針,嚴格樹立以高爐為中心的生產組織模式,搭建精細管理體系,進一步提升精細化管理水平和高爐操作水平,多舉措提高團隊執行力,建立了高爐長周期穩定順行機制。隨著高爐產能的全面釋放,調度室原料組在燒結礦、球團礦生產的基礎上,積極采取措施,穩定燒結礦堿度及質量,穩定球團成份及抗壓強度,各輔助系統全力為高爐服務,縮短兌罐時間,噴煤穩定噴煤量,原料工段優化整個打料系統,及時保證高爐用料,爐前強化標準化操作,產量爐爐摳、班班摳,提高了出鐵正點率和出鐵量合格率、鐵口合格率、全風堵口率,進一步規范和細化了爐前標準化操作,為產量提升提供了有效保證。同時制定量化考核標準,通過系統攻關,努力降低鐵前系統成本。
生產先行,進一步加強設備管理
工欲善其事,必先利其器。設備的正常運行是高爐生產高效順行的基礎。煉鐵廠各車間以“減少設備故障,降低高爐休風率”為目標,加強設備運行管理,積極推行以預防維修為基礎、以點檢為核心的全員設備管理基礎,推進設備點檢制與設備定修制有機結合和無縫對接,完善設備始終處于最佳運行狀態的制度體系保障,同時積極落實設備隱患整改,堅持設備隱患不過夜原則,保證了設備運行穩定可控,對關鍵重點設備實行生命周期管理,進一步為高爐穩定生產提供重要保障。(劉平 劉肖民)