4月份,陜鋼集團漢鋼公司煉鐵廠2號高爐緊盯“均衡穩定、經濟高效”生產目標,全面優化高爐操作、完善高爐預警體系、狠抓設備隱患治理,生產逐步趨于穩定,呈現良好的發展態勢。截至目前,日均產量均保持在歷史最好水平,生鐵合格率100%,燃料比同比下降10.37千克/噸鐵,生鐵成本同比下降17.98元/噸。
優化高爐操作,推進工藝操作標準化
為突破瓶頸,實現產量及指標新突破,煉鐵廠2號高爐從穩定調整著手,優化高爐操作,在裝料制度上將布料角度逐步向外移動,逐步擴礦至62.5t,提高煤比,增加富氧率至4.2%以上,獲得平均45%以上在線煤氣利用率,有效促進了產量和指標提升。通過對下部風口調整,確保足夠的鼓風動能,加強高爐爐型維護管理,密切關注以爐芯溫度、爐身熱負荷等工藝參數為代表的爐型維護管理,動態跟蹤高爐穩定順行、基本順行、爐況預警、爐況失常等情況,采取適度的操作應對,保持爐型長期合理與穩定,為高爐穩定生產創造良好的基礎條件。
優化生產調度,護爐模式與指標提升齊頭并進
進一步提升精細化管理水平和高爐操作水平,搭建精細管理體系,多舉措提高團隊執行力,建立高爐長周期穩定順行機制,將“高產就是提效”作為組織生產的總方針,嚴格樹立以高爐為中心的生產組織模式。面對高爐爐缸側壁溫度升高的現狀,2號高爐采取了提升精料水平、優化冶煉制度和操作管理、加強監控、鈦礦護爐、強化冷卻和灌漿等有效措施,取得了成功護爐和穩定產量的雙重效果。隨著高爐產能的釋放,在加強生產運作、組織協調、爐料結構的基礎上,積極采取措施,保證燒結礦入爐率維持在80%以上,穩定燒結礦堿度及質量,穩定球團成分及抗壓強度,縮短兌罐時間,全力為高爐服務。
加強設備管理,生產先行,設備是基礎
設備的正常運行是生產高效順行的基礎。2號高爐以“減少設備故障,降低高爐休風率”為目標,加強設備運行管理,積極推行以預防維修為基礎、以點檢為核心的全員設備管理基礎,推進設備點檢制與設備定修制的有機結合和無縫對接,完善設備始終處于最佳運行狀態的制度體系,實行生命周期管理,做好易損件“到期必換,有異常必換”,杜絕“帶病”運行,保證了設備休風率為零,設備故障率在0.06%以內。(何光釗)