受疫情影響,鋼鐵行業面臨前所未有的挑戰。轉變觀念,創新思維,新一輪改革大潮已是大勢所趨,陜鋼集團漢鋼公司設備管理中心迎難而上,采用“2+1”模式奏響降本增效主旋律,助力降本增效駛入“快車道”,前4個月累計創效千萬余元,實現“加油”“換擋”“提速”融會貫通。
“兩連降一推進”助力提質增效。設備綜合故障率是設備管理水平的最直觀體現,設備外委維修費用是企業人才培養和設備成本管理的綜合反饋。為切實降低設備故障率及設備外委維修費用,設備管理中心精心謀劃,統籌推進,一是抽調專業人員組建專業檢查小組,相繼開展火災隱患(設備設施)、應急水系統、油、水、氣及應急管理、特種設備、皮帶、電纜橋架、隧道、煤氣、氧氣、各類油站、高溫液體等六類設備設施、設備設施防暑降溫專項檢查18次,并持續開展生產設備設施系統功能梳理排查活動,共計發現隱患500余項,對隱患均按照“零容忍”的原則及時整改,有效預防各類事故發生,確保設備健康順行;二是結合季節特點及設備實際運行狀況,充分利用精密檢測儀器組織開展煤氣管網壁厚測量、特種設備檢驗、防雷接地檢測、無損探傷檢測等專項檢測;三是狠抓關鍵、重點設備、特種設備,制定標準,定期進行評估;四是加強檢修及大修項目的管理,實施全程動態跟蹤,嚴控質量及進度;五是征集多方意見對零星維修單位從綜合服務、技術力量、質量信譽、履約能力等方面進行綜合評估,擇優推薦項目合作方,形成戰略框架,強化合作商價值增值服務;六是組織專業人員對生產維修及外委維修項目進行評審、篩選,確保項目的合理性、嚴謹性、必要性。通過系列措施的實施,1-4月份設備綜合故障率較去年平均降低0.0662%,設備零星外委維修費用較去年同期降低320.66萬元。
“兩連降一提升”加速盤活資金利用率。由于疫情及其他因素的影響,鋼鐵行業形勢嚴峻,中心主動出擊,深挖內潛,激活管理機制。加強備件材料源頭管控,各單位設備管理人員強化對備件材料需求計劃的審核、領用、消耗管理,進一步降低生產成本及庫存資金占用額;由設備主管領導親自掛帥、備件材料計劃員、區域設備主管等成員組成檢查小組開展機旁備件專項檢查,對各單位備件出入庫及消耗臺賬、標識、存放、保養及賬務相符情況等進行隨機抽查,結合實際情況綜合評分,并充分利用設備專業考核,建立激勵約束機制,促進各項工作上臺階;鼓勵全員參與修舊利廢,打破傳統,轉換修舊利廢途徑,通過全員發力、多方協作,提升修舊利廢水平,實現從量到質的蛻變;下達月度備件材料消耗指標的同時,緊盯現場消耗,并通過新媒體建立信息共享平臺,定期梳理盤活庫存,減少庫存積壓……一系列有力措施的實施讓各項工作遍地生根、開花結果。據統計,1-4月份修舊利廢較去年同期創效額增加51.54萬元,噸鋼備件材料消耗費用較去年平均降低0.67元/噸,生產維修備件庫存占用額較去年同期降低1917.41萬元。(王海燕)