本報記者柳琴聲 通訊員嚴安
“小彭,5月份我們點火爐結瘤攻關減少返礦率創效超過10萬元啦!”近日,華菱漣鋼煉鐵廠四燒車間黨支部書記吳連升剛剛拿到指標核算結果,就把喜訊告訴了工藝技術員彭洋。今年初以來,該車間針對360平方米燒結機多年來的點火爐結瘤“頑疾”開展技術攻關,不僅煤氣成本逐月降低,抑制點火爐結瘤攻關帶來的返礦率降低創效也達到每月8萬元以上。
過去,煉鐵廠四燒車間負責的360平方米燒結機點火爐結瘤比較嚴重,影響點火、布料,制約生產。爐前操作不得不提高點火溫度、加煤氣,造成煤氣成本高。
如何破解這一頑疾?去年底,該車間成立了“抑制點火爐結瘤攻關項目組”,車間領導牽頭,組織技術力量積極開展項目攻關。
項目組通過交流取經,再根據自身實際情況摸索調試。經過論證,彭洋提議采取降低空氣流量的辦法,但部分員工立即提出了異議:“點火爐空氣流量從沒低于7500立方米/時,如果太低,煤氣燃燒不充分,嚴重的話會造成點火爐熄火,會對生產造成很大影響?!?/p>
對此,彭洋耐心和大伙解釋:“首先我們大家一齊到現場調試,找出最佳的空焦比、空煤比;其次,我們也到其他車間了解過,只要火焰不呈藍色,就不會出問題。”
該項目組在確保安全的前提下,組織工長、爐前工等黨員骨干帶頭,克服一切困難,現場調試找出最佳點火模式,并按照這一模式形成標準化操作制度,嚴格執行。
今年初,該項目組在利用定修時機清理點火爐結瘤之后,正式開始調試攻關。他們通過嚴密監視爐內點火情況,適時調整空氣總管閥門開度與設定空氣流量,確保料面顏色正常,并穩定在理想狀態。經過密集地反復調試,大家終于摸索出最佳的流量參數。
同時,該車間還成立了“主控爐前微信工作群”,每兩小時必須通報點火溫度和料面點火情況。這樣做,加強了監控,增強了員工責任心,確保了及時反饋信息和協調、處理問題。
經過一段時間生產實踐,他們發現煤氣流量明顯下降,料面也越發平整均勻,結瘤情況大大改善。過去,點火爐結瘤每班需清理一次,現在,連續6個月都不用清理,基本杜絕了結瘤。
2018年,該車間煤氣成本平均3.06元/噸,今年完成攻關后煤氣成本逐月降低,最高降幅逾20%。一季度,該車間月均煤氣成本較計劃降低0.47元/噸,月降本超過15萬元;返礦率也下降到0.6%,由抑制點火爐結瘤攻關帶來的返礦率降低創效每月在8萬元以上。
《中國冶金報》(2019年06月27日 06版六版)