近日,寶武集團中南股份特軋廠棒一生產作業區對收集區域涉及的冷剪、點數、打包、稱量臺等操作功能整合優化后,統一搬進了新集控室,實現了遠程實時集中操作控制,向智能化、高效化邁進堅實的一步。
新集控室正式投運后,干凈整潔的室內環境,高清的彩色顯示屏和電腦設備引來了棒一精整員工的稱贊?!拔?003年就在棒一工作了,在精整區域干了21年,它就像是我的另一個‘家’。這次的改造升級,讓這個‘家’煥然一新,迸發出新的活力。我解鎖了新的操作技能,只要輕松按個按鈕,就能實現自動剪切,不會出現因疲勞導致的操作失誤,勞動強度大大降低,良好的工作環境也激發了我們的工作熱情?!币幻麊T工開心地說道。
過去,收集區域各崗位操作室分布在不同的區域,設備操作方式以手動、半自動為主,設備功能自動化程度不高,其中有操作室全流程不停操作的,有現場高溫復雜環境手動操作的,溝通信息路徑單一,只能通過對講機傳達班中生產信息,工作效率低,勞動強度大,安全系數低。
如今,項目組對收集區域所涉及的崗位操作進行集中控制改造:對冷剪開發自動/半自動剪切功能;同時新增加具備遠程控制功能的全自動計數分鋼翻鋼系統,包括點數、分鋼、翻鋼、遠程操作等功能;新增兩臺能實施雙道功能的打包機,提升打包機質量和效率,滿足生產要求;配套補充滿足集中操作與監控需求的視頻監控系統,完善主體設備自動化功能,基本實現收集區域所有設備的遠程自動或半自動操作。
該項目升級改造后,收集區域的設備能力顯著提升,保障了生產的連貫性,勞動效率提升了18%。同時,崗位操作環境也得到進一步改善,為員工的安全作業提供了堅實保障。(李麗瑩)