近日,寶武集團中南股份煉鋼廠4號板坯連鑄機乙班成功實現5年無漏鋼,創造該班組最長時間無拉漏紀錄,達到行業領先水平,為生產安全、高效提供了有力保障。
減少生產事故的發生是連鑄工序最大的降成本,因為生產事故的發生不僅影響全流程生產節奏、產量,而且對設備也會造成重大損失。板坯生產漏鋼事故產生的原因有很多,包括扎引錠的密封質量,員工生產操作技能,保護渣性能及溫度與拉速的匹配等等,每一關都很重要,每一環都非常關鍵,所以板坯班組通常把年度無拉漏作為機組生產工藝重點管控目標。煉鋼廠一連鑄乙班板坯班組是一個年輕充滿活力的團隊,在機長馮思存的帶領下,每位班員在各自崗位上精心操作,相互默契配合,班組團結協作,順利完成生產計劃任務。每天機長馮思存總是第一個到崗,了解上個班的生產情況并策劃好本班的工作安排,在生產中把好關鍵操作,與上下工序高效協同,確保生產過程“爐機匹配”,排坯順暢。
在連鑄的生產組織中,第一爐的順利開澆是澆次完成的關鍵。乙班各崗位員工都會認真確認鑄機的生產條件,嚴格按要求做好生產準備工作,為順利開澆創造條件。同時加強生產過程監控,板坯在滿負荷生產的情況,機長關注全流程生產狀態,加強工序間的協同溝通,避免行車“打架”或發生耽誤生產的情況,與煉鋼工序班組長保持有效溝通交流,滿足“爐機匹配”的生產狀態。班組嚴格落實全員設備管理,主控崗位關注鑄機生產各設備參數,副機長每隔一小時對鑄機進行全面巡查。
板坯乙班特別重視生產事故案例“回頭看”學習,把每一次的事故案例當成是自己班發生的,通過換位思考來學習分析,找出漏洞,查出原因,吸取案例中的教訓?!皩W標準,善思考,懂應用”才會有進步,煉鋼廠4號連鑄機乙班在機長馮思存的帶領下,全體班員通力協作,在各自的崗位上精心操作,敢于擔當,持續創造佳績。(陳立新 陳文新)