為確保此次改造順利實施,軋鋼廠接到公司指令后積極召開部署會議,成立了以廠長為組長的指揮小組,生產、工藝、設備、安全人員分別領到了自己的“任務單”,各專業口人員緊盯目標任務及時間要求,工藝過程設計、備品備件申報、生產組織方案編寫、人員技能培訓等工作有序推進。生產前,軋鋼廠組織了試產前動員會,再次對試軋方案進行學習,就可能出現的問題及預防控制措施進行了研究討論,并對部分措施進一步進行了完善,明確了試軋中各區域、各專業的責任人,確保了試軋方案及相關參數準確執行、安全管理嚴密。
經過現場人員的精心調試,φ12螺紋鋼五切分軋制工藝一舉獲得成功。按照12m/s的終軋速度,該工藝較之前日產量提升7.1%以上,噸鋼電耗最大可降低20%,月可創效50多萬元。
據了解,φ12螺紋鋼原工藝為四切分,軋制速度接近極限,挖潛難度較大,限制了產量的進一步提升,也使得該規格的電耗、煤氣消耗較高。為進一步提升產量,降低生產成本,補短板,促進各規格螺紋鋼生產效率均衡發展,漢鋼公司決定在10月份進行φ12螺紋鋼五切分工藝改造。
近兩年來,漢鋼公司在切分軋制工藝技術上緊跟發展步伐,在人員年齡普遍較輕、生產經驗積累不足、工藝技術能力薄弱的情況下,通過外出對標學習、請進門來授課、專業委員會討論等模式,不斷增強人員經驗積累和能力提升。先后成功進行了φ22螺紋鋼兩切分、φ25螺紋鋼兩切分、φ14螺紋鋼四切分等軋制工藝改造,各規格的試軋時間不斷減少,一系列自主改造項目地實施既提升了產量,又鍛煉了隊伍、積累了經驗,呈現出了良好的發展氛圍。