10月,熱卷產線班產卷數、日產卷數、小時產量、日產量、月產量等關鍵指標11次創歷史紀錄,最高小時卷數較技改前提升20%,最高小時產量較技改前提升14.9%,月產量較歷史紀錄提升1.6%。
7-8月,該公司對熱卷產線進行了系統改造升級,主要包括L1/L2系統升級、新增R0粗軋機、精軋彎竄輥系統改造、2號和3號卷取打捆機設備更新、運輸區運卷方式調整等項目,通過這些項目的實施,優化了粗軋機軋制道次,提升了精軋機精度和過程模型控制計算精度,提高了多道次打捆效率和運輸效率,為熱卷產線軋制效率提升奠定了基礎。
在推進熱卷產線效率提升工作中,軋鋼廠秉承“每一分鐘都不耽擱”的精神,制定了管理者、骨干跟班計劃,組織生產、技術、設備各條線骨干人員24小時跟班值守,切實做到及時發現問題、及時解決問題。9月13日,熱卷產線熱負荷試車第23天,快速實現了三爐達產達效。10月,生產技術室與作業區聯合梳理全線存在的堵點問題,通過優化全線進鋼條件、提高產線跟蹤穩定性、優化工藝降低換輥時間等措施,大幅提升了產線生產能力,各項指標不斷取得新突破。
新增R0粗軋機后,軋區軋制節奏加快,為提升整條產線的生產效率,熱卷作業區與生產技術室在板坯出爐溫度、在爐時間、熱裝率等方面展開攻關,先后下發操作要點3個、優化控制邏輯4項。10月,平均出爐溫度較上半年降低14℃,平均在爐時間減少12.43min,在月初存庫2萬噸冷坯的情況下,熱裝率達到平均水平,其中7天熱裝率超過90%,煤氣消耗較今年上半年降低13%。同時隨著軋制效率的提升,電耗較上半年降低4.5%。這些關鍵指標的提升,極大地提升了生產效率,達到了降低噸鋼成本的目的。10月,熱卷產線噸鋼加工成本削減20.26元。
熱卷產線通過調整AGC、彎竄輥功能、優化自動帶鋼及自動調平程序、提升輥縫預埋精度、活套穩定控制等措施,在提升產線生產效率的同時提升產品拓展能力。年修技改后已成功試軋QSte550tM熱無酸除磷鋼帶、CGWB、C304+235自主開發復合卷等新產品,生產低合金,汽車大梁鋼,花紋卷等厚度≤2.0mm極薄規格1.1萬余噸。目前熱卷產線實現了超薄超寬產品規格批量穩定軋制。
接下來,軋鋼廠將認真落實“四化”“四有”要求,積極踐行“每一分錢都要較真,每一分鐘都不耽擱,每一個人都要擔當”的精神,堅持算賬經營,加快品種結構調整,持續開發冷軋基板、酸洗基板、復合板等高性能高品質高附加值產品,為該公司打贏生存保衛戰提供強勁動力。(李慶 陳啟發 王曉鳳 游詩文)