自8月21日
熱卷產線年修技改熱負荷調試成功后
軋鋼廠以“逢山開路,遇水搭橋”的決心
除難點→通堵點→破盲點
快速推進產線達產達效
8月31日
熱卷產線復產第10天
甲班成功軋制6177噸
實現年修技改后雙加熱爐班達產
9月1日
熱卷產線全線軋制12767噸
實現年修技改后班產日產雙達產
在熱負荷調試中,人機磨合、工序配合、設備維保等各種問題交織疊加,為快速推進達產達效工作,軋鋼廠組織生產、技術、設備各條線骨干人員24小時跟班值守,扎根現場跟蹤調試,保證問題第一時間發現、第一時間處理。廠領導深入現場,每天與技術骨干和操作人員進行指導交流,破解難題。
此次技改包括新增R0粗軋機、產線控制程序升級等改造,設備團隊為了快速掌握設備控制邏輯,在調試中,配合生產工藝優化程序,開展程序培訓。同時充分利用日維時間,加強設備維護保養工作,及時發現并解決潛在問題,保證設備穩定運行。從機械、液壓、電氣及自動化專業入手,配合生產調試開展專項攻關,熟悉設備性能,提升設備功能精度管理及事故控制。
熱卷產線操作員工為有效適應操作工序的升級變化,利用早會、設備檢修窗口,明確工作重點、回顧操作情況、分析操作心得,針對共性問題和難點展開討論,就操作流程提出優化建議并及時整改,不斷完善操作規程,為生產安全穩定高效、產能不斷提升奠定堅實基礎。
熱卷技術團隊時刻關注生產指標和設備運行情況。針對粗軋R0熱檢故障、道次跟蹤等多項問題,組織商討解決方案。對發現的問題建立責任清單,進行達產攻關,及時完成消缺整改。同時以“區域+項目”形成17個攻關小組。針對R0出口側導板碼盤問題、精軋換輥超時、運輸線效率低下、畫面遲鈍等190項關鍵性問題開展攻關,目前已解決112項,跟蹤驗證31項,推進中47項。切實做到督辦跟蹤到位、落實整改到位,極大地提高了項目消缺整改效率,為產線實現“爬坡上坎”創造了有利條件。(李慶 游詩文)