面對嚴峻的行業形勢和軋鋼廠成本削減要求,中厚板軋制作業區堅持算賬經營,不斷探索降本增效新路徑,千方百計降低生產成本,實現提質增效。
“最近抽查坯料長度,發現我們的坯料經過火切機二切后,并未均分”“本應尺寸相同的兩塊坯料出現了長短不一,容易產生非計劃產品。”在原料技改推進會上,作業區員工但治國和張鑫兩名員工探討到。為使切割尺寸更加精確,張鑫扎根切割現場勘察探索、尋找問題,與廠家交流優化設備程序,使切割精度更精準,達到坯料均分的效果。調試投用后,1號剪切線尺寸偏差較投用前降低了0.24%,有效提高了原料利用率。
“設備功能優化后,不僅不需要我們手動去分配切割尺寸,還有效降低了切割偏差”。原料1號線操作員工笑著說道。
“厚板產線壓縮空氣最近無明顯下降趨勢,前期關掉部分吹掃裝置后,效果比較明顯,我們趁熱打鐵再梳理一次,看看還有遺漏的bug沒有!”作業區技術員提議到。隨后,作業區組織相關骨干圍繞吹掃裝置高效使用展開調研分析,了解其工作原理和流量控制機制。在不影響生產的前提下,通過調節表檢儀下方氣吹壓強,保證吹掃質量的同時降低能源消耗,壓縮空氣月消耗可降低近3000立方,每月可降本400元。
俗話說“實踐出真知”,工作僅3年的熱矯直機操作工郭帥康通過細心的觀察發現,ACC設備出口采用水和壓縮空氣同時對鋼板表面進行吹掃,造成能源浪費,經過深思熟慮后他還是決定聯系相關技術人員嘗試改造,通過現場反復實踐論證,鋼板數據跟蹤反饋,在保證鋼板質量不受影響的情況下進行工藝優化。該方法實施后,每月實現降低成本近萬元。
“只要在現場多觀察、多思考、多實踐,我們就一定能發現更多節能‘小妙招’,為降本工作獻策出力!”作業長楊崟這樣鼓勵大家。
“原料2線噴印機噴印不了”,對講機里又傳來報噴印機故障的聲音?!霸蠂娪C經常堵塞,就是找不到原因,設備檢查也沒什么問題,每次堵塞需要沖洗噴嘴和管路,效率低、耗漆量也大”。原料區域操作工一邊清洗設備,一邊討論問題。
“如果不是設備的問題,會不會是噴漆太稠的緣故”,代波說出了他的想法,真是一語驚醒夢中人,大家隨即便開始對噴漆進行稀釋。通過反復調整漆水比,多次上機實驗,終于得出最佳稀釋比例。每月降低用量約40%,可節省噴漆采購費用上千元。
聚沙成塔,集腋成裘。這些立足崗位的降本增效小措施,是算賬經營的具體實踐,軋鋼廠將繼續深化算賬經營,深挖降本增效,助力公司打贏生存保衛戰。(張鑫 鄒蘭欣)