軋鋼廠中厚板精整作業區聚焦價值創造,發動全員在跑冒滴漏、效率提升方面深挖潛力、降本增效,鍛造全員應對寒冬的能力和毅力。“鋼鐵行業形勢嚴峻,我們要練好內功不斷增強自身能力,提高競爭力和突破力!”在班前會上,作業長白利這樣鼓舞大家。
軋鋼廠中厚板精整冷床上料液壓系統存在管路泄漏情況,增加油脂消耗,對液壓站環境也造成影響。為維持設備穩定順行,需每月對管路進行補焊,程序繁瑣且存在安全隱患。針對此問題,作業區黨員陶波積極查找問題,發現液壓缸運行頻繁沖擊管路,導致主管管壁振動較大,易發生裂紋、裂焊等現象。他提出改造方案:首先增加不銹鋼管壁厚度,采用¢89×10mm規格代替原φ114×8mm的不銹鋼管,主管耐壓能力提高1.6倍;其次將油管接頭沉入孔中焊接,一次成型。最后單個主泵壓力油管采用膠管總成連接,降低振動對焊縫的影響。改造后,冷床上料液壓系統穩定性增加,油脂消耗降低,每月可節省液壓油340Kg,預計年降本4.4萬元。
為解決現場薄規格鋼板冷矯合格率低問題,作業區主動與行業先進單位對標交流,借鑒優秀經驗,通過調整冷矯直機入口與出口輥系參數,鋼板矯直過程根據厚度變化調整過矯量和設備精度、操作過程優化,徹底解決薄規格鋼板冷矯不平、轉熱矯直比例高等問題。調整后,冷矯合格率提升4.46%,5-9月累計降低轉熱499塊,創效22.52萬元。
接下來,中厚板精整作業區將認真踐行算賬經營要求,切實把精益運營、降本增效工作落實到全員、落實到每一個崗位工作中,團結一心以“破釜沉舟”的勇氣和“背水一戰”的決心,把每一項工作做實、做細、做到位,為該公司打贏生存保衛戰貢獻力量。(問曉娟 陶波)