今年以來,重慶鋼鐵軋鋼廠設備作業區以降本增效為目標,聚焦“跑冒滴漏”“修舊利廢”“自主維護”等工作,從細微處著眼,堅持算好、算細、算準每一筆能源賬,加大修舊利廢力度,開展自主維護,打響算賬經營“小算盤”,實現降本增效新成效。
液潤班組:跑冒滴漏,直擊細節降能耗。厚板產線現場干油潤滑管受高壓水的長期沖擊和氧化渣堆積影響,腐蝕嚴重且存在多處漏點,導致油脂消耗增加和設備潤滑不良等各種狀況,造成能源浪費,也存在設備隱患,影響噸鋼成本。厚板產線液潤班組針對這一系列問題,通過反復討論及現場勘察、加強日常點巡檢力度、同時利用日維、檢修重點檢查干油潤滑點等排查隱患及漏點27處,通過逐項整改,月消耗油脂量減少162Kg,全年預計節省費用3.3萬元。
電鉗班組:變廢為寶,修舊利廢顯智慧。設備作業區電鉗班組自成立以來,全面推行修舊利廢工作,節省了大量新品備件采購費用,降本增效工作取得實效。班組員工將各產線送來的損壞設備一一進行拆解,對電機繞組、軸承等其他部位進行修復更換,在性能測試成功后交付機旁備件庫備案。在班組全員的努力下,成功完成熱卷精軋輔助液壓站循環泵電機、熱卷原料輥道電機、熱卷加熱爐輥道電機、熱卷加熱爐稀釋風機電機等眾多設備的修復裝配任務。截至目前,電鉗班組共計修復電機59臺,累計節省采購費用約30萬元。
水處理檢修班組:回歸自主,檢修團隊顯擔當。隨著協力變革的推進,軋鋼廠秉持向現場要效益,降低運營成本的原則,于今年6月成立了水處理檢修班組。自該班組成立以來,班組員工本著“自己的事情自己干”原則,大力開展自主維護,共承接“污泥壓榨機水管更換”“濃縮池溢流管疏通”“污泥壓榨機過濾布更換”“渣漿泵泵盤根更換”等33項自主維修項目。截至目前,自主維修工時累計達744小時,降低協力成本2.85萬元。