聚沙成塔 集腋成裘
面對嚴峻的行業形勢
煉鐵事業部積極踐行“三個一”精神
緊盯降本增效的難點、痛點、堵點自我加壓、攻堅克難
打出漂亮的降本增效“組合拳”
梳理壓縮空氣使用點位
高爐槽下作業區積極踐行節能降耗要求,加強能源使用管理精細化管理,建立節能制度,推行網格化管理,充分調動全員參與,對區域內24個壓空使用點全面梳理,根據生產實際停用并封堵部分點位,堅決杜絕壓空浪費;優化生產組織,將3座高爐水渣外運模式由兩個系列轉變為一個系列,關閉5個水渣皮帶壓空使用點。9月以來,平均每天節約壓空消耗3.24m3/t.鐵,降低壓空使用成本6026元。
加強蒸汽使用管控
焦化化產作業區化產二系統VOC蒸汽用量處于較高水平,涉及油庫、冷凝鼓風、蒸氨、粗苯以及脫硫等多個單元。為降低蒸汽消耗,焦化化產作業區調整蒸汽伴熱支閥閥位,調小閥門以減小蒸汽流量,對部分故障疏水閥進行更換,提升換熱效果,防止蒸汽浪費。通過一系列措施,節約蒸汽使用量約0.3kg/h。
緊盯修舊利廢
在燒結原料作業區,熔劑除塵主軸頻繁損壞嚴重影響生產穩定順行,新購買主軸不僅價格高昂,而且申請周期還很長。經過作業區多次停機檢查,發現風機主軸損壞的關鍵原因是軸承磨損不均勻造成的。作業區組織骨干點檢和操作人員進行自主修復,克服主軸體積大、安裝空間受限等困難,成功實現對熔劑除塵主軸的修復,節約主軸采購成本費用達1.8萬元。(楊凱蕓、陶晶)