認真落實“四化”“四有”發展要求,堅持算賬經營,深入推進產品結構調整,提升差異化競爭力。8月,耐候鋼產品首次采用熱送熱裝模式組織生產,熱送熱裝率達74%,實現降低煤氣成本6元/噸。
7月份,該公司成功中標成樂高速擴容四期第二批耐候鋼板供貨項目,8月正在進行系統年修,同時,首次采用熱送熱裝模式進行生產組織,要在規定時間完成供貨時間緊、任務重。產銷研小組“挑戰不可能”,探索精細化管控模式,深挖降本潛力,熱裝熱送環環相扣,全流程協同追求極致,圍繞耐候鋼300mm斷面開展熱送熱裝試驗。
由于該品種鋼生產過程繁瑣復雜、冶煉難度大,第一輪生產時部分鋼板表面出現質量缺陷,產銷研小組積極與中央研究院(青山)厚板研究所協同,開展缺陷產生機理研究,通過實施鑄機冷卻系統定期檢查、開展水質檢查,頭尾坯下線清理等措施,有效控制了鋼板表面缺陷。
產銷研小組還組織成立黨員攻關小組,及時跟蹤產品熱送熱裝過程工藝、產品質量情況,從合金準備、冶煉、精煉、連鑄、鋼坯加熱、軋制、冷卻、精整等關鍵環節開展黨員跟班,檢查過程標準化作業執行情況,監督工藝要求落實情況,通過強化生產過程管控,確保了熱送熱裝目標完成,穩定了產品質量,確保合同按期交付。
8月組織了9次耐候鋼熱送熱裝生產,其中5次成功實現2小時內快速裝爐,生產結果表明,采用熱送熱裝工藝生產的耐候鋼板表面質量受控,鋼板外形良好,性能穩定,降低了加熱爐燃料消耗,有利于加快生產節奏、提高生產效率,為產線高產穩產、節能降耗創造有利條件。(向浪濤 李宏偉)