2024年第2季度,陜鋼集團龍鋼公司以工序成本和技術革新為抓手,瞄準極高效率、極低成本目標,開展120噸轉爐除塵風機運行優化攻關,充分挖掘各工序成本可降空間,全力打好降本增效攻堅戰。
該公司從操作控制方面入手,結合煉鋼特點及冶煉周期,對除塵風機前期進行了三段速度的節能改造,根據現場工況,反復測算頻率與爐內熱量損失、除塵風機用電量及冶煉過程煙塵濃度,尋找能耗最低頻率值。此外,該公司利用除塵風機在開停氧氣吹煉過程中的高低速轉換,積極與用戶協調溝通,在未使用除塵風機的情況下,及時關閉或調整除塵閥開度,優化除塵點位使用,有效減少除塵風機負荷,預計年可節約電費104.97萬元。
針對轉爐3期鍋爐低負荷運行狀態,該公司組織管理人員及技術骨干成立攻關小組,根據生產蒸汽用量及除塵風機運行情況,對單臺二次除塵風機運行風險分析、前期準備、應急處置等方面工作進行討論,制訂并完善了單臺二次除塵風機運行方案,將2臺二次除塵風機并聯運行調整為單臺運行。該風機經過為期一周的平穩運行后,各項參數正常、穩定。經測算,該風機每天可節約電量6400千瓦時,同時減少了低負荷工況下的蒸汽單耗。后期,該公司將持續做好能耗監控工作,在保證工況最優的同時,積極推進裝置技術攻關和技術改造,力爭在節能降耗方面取得新突破。
該公司積極探索“極致降本”突破點,借助智慧管控平臺,致力于通過數字化轉型實現產業升級和效率提升的目的,開發出涵蓋鋼包、中包和鐵水包烘烤的煤氣智慧管控系統。該系統是一種集合數據采集、監測、分析、優化和控制等功能的綜合系統,通過對煤氣流量、壓力、溫度等關鍵數據利用率的實時監控和數據分析,實時調整煤氣供應量,并對異常耗能進行預警和記錄,同時融入四級成本績效考核評價系統,實現對煤氣能源的全過程精細化管控目的,助力降本增效。(張婷)