本報通訊員 尹松松
近年來,首鋼京唐能源與環境部始終瞄準極低成本、極致能效目標,精細化做好工藝節電、技術節電以及錯峰用電各項工作,推進公司生產用電經濟化水平再上新臺階,2022年1月—11月份,同比實現節電3960萬千瓦時,創效1980萬元。
“工序用能沒有最優,只有更優?!痹摴灸茉磁c環境部電氣主管李賀昌要求大家牢固樹立“一切用電皆可降”的理念,向工藝優化節能發起沖鋒。根據年度節電任務,李賀昌牽頭細化分解節能任務指標,會同各作業部深度梳理工藝用電情況,采取199項節電措施,并且逐項明確責任時限、責任人,保證措施有效落實。
“推進節電工作必須要有居家過日子的心態?!痹?250熱軋濁環水泵房,李賀昌發現4臺運行的高壓泵出口閥門開度小,最大的僅45度,這種方式雖然能提高供水壓力、保障生產,但是太費電。經過深入分析,他們發現在保證工序用水量的情況下,濁環水系統存在供水壓力超配的問題,長期運行不僅造成電能浪費,還會加速閥門的損耗。
“在嚴峻的市場形勢下,單純追求保穩已經不行了?!睘榱烁淖冞\行方式,李賀昌協同熱軋作業部專業人員對水泵流量、揚程、管損等參數反復核算,發現減少一臺水泵運行可以達到生產需要的水量。于是,他們利用精軋檢修的機會進行試驗,提高變頻泵頻率,開大一臺工頻泵出口閥門。隨后,在滿足工序用水的條件下,他們逐步壓減另一臺工頻泵出口閥門,直至停機。工頻泵停機后,能夠滿足工序用水要求,達到預期目標,工頻泵組運行總電流降低38安培,年可節電440萬千瓦時。
“制氧機組是公司用電大戶,節電工作必須有所作為?!痹摴灸茉磁c環境部供氣專業主管和景福按照“要低碳,先低氮”的原則,全面開展低氮行動,減少工序氮氣使用,從而降低制氧機組綜合電耗。在和景福的指導下,該公司煉鐵作業部和煉鋼作業部分別成立攻關組,通過采取改進高爐氣密箱調節閥控制程序、實施轉爐下料溜管氮封改造等措施,大幅降低氮氣用量。截至目前,該公司氮氣產量同比降低3253萬立方米,制氧機綜合電耗達到0.77千瓦時/立方米,創歷史紀錄,達到行業同型號機組最好水平,年可節電2659萬千瓦時,創效1400多萬元。
“咱們居家過日子,合適的才是最經濟的,不能追求越貴越好。”該公司鋼軋作業部田成林說,精細節能就是要做到分質用能。投產之初,鋼軋作業部精除鱗預充水由高壓除鱗水分支減壓產生,由于水壓高,使用后讓鋼坯產生了140攝氏度的溫降。為了實現經濟運行,他們將低壓水主管引至預沖水管路,精除鱗溫降較之前減少22攝氏度,電磁感應加熱器輸出功率降低3000千瓦,月可節電28.8萬千瓦時。
該公司煉鐵作業部球團3號線通過優化造球小輥篩間隙提高焙燒機布料平整性,將焙燒機5個料層監測點位的最大差值由36毫米降低至20毫米,優化后,每噸礦電耗降低0.2千瓦時,月可節電7.4萬千瓦時;中厚板事業部通過分析切頭剪生產計劃情況,核查4300切頭剪過板情況,研究產線對切頭剪剪切速度需求,最終確定由運行5臺軸向柱塞泵調整為3臺軸向柱塞泵運行,月可節電8.4萬千瓦時;煉鋼作業部優化除塵風機控制方式,新增脫碳屋頂除塵風機、精煉除塵風機采用變頻控制,在保證除塵效果的基礎上,實現了除塵風機運轉速率與脫碳爐、LF爐處理的連鎖控制,提高了除塵風機的運行效率,月可節電13.5萬千瓦時;冷軋7號鍍鋅線優化風機運行方式,在滿足生產的情況下,將鈍化烘干風機運行功率由75%降低至65%,月可節電1.45萬千瓦時。
《中國冶金報》(2023年01月12日 08版八版)