寶武集團中南股份煉鋼廠4號板坯連鑄機優碳鋼日前連續7次快換中間包,歷時147小時,完成8個澆次共225爐30076噸的生產任務,首次站上連澆3萬噸平臺,為板坯連鑄機效率提升賦能。
為實現板坯連鑄機產能計劃,突破生產技術瓶頸,中南股份煉鋼廠管技人員立足現場開展攻關活動,解決設備及操作的影響因素。
保證中間包質量,層層把關落實驗包、烘烤,確保塞棒控流穩定,耐材在安全使用范圍內。中間包快速更換時,在舊中間包停澆過程中嚴禁轉出尾坯模式,保護渣按正常澆注情況添加,即結晶器保護渣保持“黑渣”操作。主控負責報接包時間,即從中包卡棒開始計時到新中包開澆,關注二冷水流量和扇形段軟壓下情況及拉矯機電流等參數,同時記錄接包時坯長,并通知臺下,密切關注鑄坯是否拉動,如出現鑄坯拉不動報警,馬上通知機長,采取應急措施:把10-11段開口度抬起10mm;重新啟動拉矯機等措施。中包停澆后主控及時取消停澆中間包在澆注位,選定備用中間包在澆注位,防止出現接包中間包稱重異常。最后一爐大包澆完需測量中間包鋼水深度,防止稱重不準,拉空中間包,結晶器下渣。接包過程出現結冷鋼,結晶器液面上漲,采取應急處理,通過拉速調節結晶器液面。
連鑄高效穩產高產必須做好工序的溝通,確保鋼水的連澆;現場鑄機設備要做到精細化管理,確保設備穩定可控;嚴格崗位標準化作業,堅決杜絕違章操作和誤操作,確保安全生產。下一步中南股份煉鋼廠將繼續做好生產總結,實現板坯優碳鋼在線斷面寬度調整接包生產,為板坯連鑄機提升生產效率夯實基礎。(陳文新)