一粥一飯當思來之不易
半絲半縷恒念物力維艱
公司打響“跑冒滴漏”攻堅戰以來
煉鋼廠積極響應、快速行動
在“查”上下功夫“治”上動真格
全面向現場“跑冒滴漏”宣戰
既抱“西瓜”又撿“芝麻”
鋼車底吹氬氣系統專項治理
煉鋼廠一轉爐作業區針對鋼車底吹氬氣系統存在的“跑冒滴漏”問題進行了專項治理,通過加強設備巡檢、優化工藝參數、提升員工技能水平等多措并舉,有效地控制了底吹氬氣的流失,實現了經濟效益和環保效益的雙提升。
此次專項治理行動共排查出鋼車底吹氬氣泄漏點12處,其中重點泄漏點5處。針對這些問題,一轉爐作業區組織專業技術人員制定了詳細的整改方案,并投入專項資金對重點泄漏點進行了集中治理。同時,一轉爐作業區還加強了員工培訓和教育,提高了員工的操作技能和設備維護水平,確保治理效果達到預期目標。
經過治理,鋼車底吹氬氣流失量明顯下降,據統計一轉爐作業區每月可節約底吹氬氣約0.05m3/t,每月可節省近3萬元能源成本支出。此外,一轉爐作業區還通過改善工藝參數和加強設備點檢維護保養等方式,進一步提高了生產效率和產品質量水平。
1號、2號板坯連鑄機吹氬系統升級
近期,1號、2號板坯連鑄機中間包自動吹氬項目成功上線投用,中間包長水口、塞棒以及上水口氬氣流量實現自動調節,進一步提升了板坯質量水平。
過去,煉鋼廠采用傳統的人工控制吹氬方式,不僅可靠性差,而且難以保證不同澆鑄狀態下氬氣流量調整的及時性和穩定性,過路接頭多,密封不良導致經常漏氣,花費大量的人力物力進行換管或管路接頭,不僅造成能源浪費現象,還增加了勞動強度。
為解決此問題,煉鋼廠進行了升級改造,采用自動吹氬系統,減少接頭數量,降低了管路漏氣幾率。此次采用了質子流量計以及高精度傳感器,可以根據檢測系統壓力變化、澆鑄條件,如急降速、開澆、換水口、堵塞等的變化而自動調整不同的流量,如有漏氣,從壓力表上即能監測,降低了排查難度。
項目投用后,生產效率得到了大幅提升,吹氬系統漏氣等故障由5次/月降低至現在≤1次/月,實現了能源的節約優化。
減速器高速軸位置漏油改善
一煉鋼24號行車主升降行星減速器,因使用年限較久,且一直處于高溫狀態下,減速器高速軸位置出現漏油現象。漏油不僅污染了現場環境,長期漏油,導致減速器內潤滑油量不足,減速器齒輪加速磨損,縮短了設備壽命,存在較大安全隱患。
過去采用的方法為更換新剖分密封,并適當縮減密封內徑,但效果較差,僅能使用2-3個月。經檢查發現密封位置軸的磨損不均,軸承端蓋位置無回油槽,導致后續換上的新密封不能起到密封效果。煉鋼廠技術員針對該現象,提出了將密封位置前移,避開磨損位置的方法。
技術人員創新設計密封壓蓋,將油封與軸接觸點移至軸無磨損位置,更換上新油封后,有效解決漏油問題。同時,為杜絕潤滑油堵在油封位置,特地在軸承端蓋底部增加回油槽,讓潤滑油回到油箱內。
改造后同一位置減速器漏油現象由2-3月/次降低至1年/次,在有效減少潤滑油消耗的同時還消除了安全隱患。(劉渝、代蒙、孫知雄、劉雙賓、涂明昭)