寶武集團中南股份煉鋼廠對標爭先,深挖潛力,生產不斷取得新突破。上半年,煉鋼廠一煉鋼作業區噸鋼氧氣消耗對比去年最好水平降低了0.39立方米/噸鋼,可實現降成本63萬元。
能源成本是煉鋼成本的最主要因素,煉鋼廠緊緊牽住節能降耗的“牛鼻子”,對能源介質開展專項攻關。為降低氧耗,一煉鋼作業區從提高轉爐一次拉碳命中率入手,通過跟蹤每包鐵水的重量、成分、溫度,建立精準裝入量控制模型,動態調整每一斗廢鋼的料型、重量等,精準控制;精細熱平衡計算,適時根據冶煉鋼條件的變化,及時調整裝入量以及冶煉過程中配料,將鋼水的成分和溫度控制在一個較窄的范圍,提高終點控制的準確性與穩定性;根據最優成本冶煉原則,對高溫鐵水,及時調整冶煉工藝,進而減少氧氣消耗;通過每班班后操業會、技術人員每周冶煉專項操作技能提升培訓,提升員工整體技能,控制好冶煉過程,防范爐口結渣;技術人員通過每天現場跟蹤指導和事后復查操作記錄等措施,把影響一次拉碳的操作和參數控制范圍,逐一向各班組傳達、培訓并落實對策,有效提高班組控制水平。(黃寶華)