近期,寶武集團中南股份煉鐵廠針對高爐風溫偏低問題,成立技術攻關小組,不斷優化各項指標參數,提風溫降成本取得好成效,月創效益295萬元。
高爐風溫是煉鐵高爐強化冶煉、降低燃料比的重要技術措施之一。提高熱風溫度不僅可促進“提煤降焦”,而且有利于實現低硅冶煉,對煉鐵工序節能降耗、降低生產成本具有重要意義。
針對前期高爐風溫偏低瓶頸問題,煉鐵廠高爐運轉作業區結合高爐熱風爐及風溫使用現狀,通過討論分析制訂了一系列提高風溫的改善措施:
一是通過上下工序調整,優化操作模式,不斷總結燒爐經驗,提高燒爐冶煉技術水平。
二是要求運轉工嚴格按照每座熱風爐拱頂溫度、廢氣溫度要求,精心燒爐,按燒爐、換爐時間進行操作,在熱風爐安全可控的情況下,盡可能優化操作提升拱頂溫和廢氣溫度,提高熱風爐格子磚的蓄熱量,提升高爐風溫;在保障熱風爐各部位材質安全的前提下,適當提高熱風爐煙氣溫度,使高爐煤氣、助燃空氣預熱后的溫度增加,提高理論燃燒溫度。
三是要求運轉工各崗位加強設備點檢和維護,減少或杜絕因設備問題對熱風爐生產的不良影響;此外作業區定時組織職工進行手動燒爐操作培訓,提升熱風爐操作人員手動燒爐的能力。
四是在燒爐過程中,要求運轉工時刻關注高爐煤氣壓力是否在合理控制范圍內;因煤氣網管壓力的波動等原因,操作工要熟練進行手動調整自動燒爐和換爐,確保熱風爐生產的安全和穩定性。
以上舉措實施后, 9-11月高爐平均風溫比2021年同期上升30℃,而且為高爐風溫后期指標提升、降低成本提供了有利條件,2022年6、7、8號高爐提風溫創效3580萬元。特別是8號高爐,10至11月平均風溫提升至1200℃左右,為降低8號高爐燃料比做出了積極貢獻。 (陳立新 古利良 艾中路)