寶武集團韶鋼松山煉鋼廠以“一切成本皆可降,一切成本皆要降”的精神,深入推進降本增效工作,全廠員工以現場為中心,挖掘降成本潛力點,降低生產成本。8月,一煉鋼作業區降低50鋼精煉渣料消耗,實現月降本7.72萬元。
8月,一煉鋼作業區管理、技術人員在現場生產中跟蹤新發現,板坯50LF鋼或50RH鋼在LF精煉爐生產過程中,容易出現爐渣偏稠的現象。爐渣偏稠不僅影響爐渣吸附鋼水夾雜的能力,還影響鋼水脫氧脫硫以及電極升溫的效率,而在精煉過程爐渣偏稠時需要采用螢石調節爐渣流動性,這樣一來,不僅導致精煉渣料消耗上升增加成本,還增加對鋼包耐材的侵蝕以及對環保的壓力。
面對這一成本、質量、環保改善點,一煉鋼作業區黨支部積極發揮戰斗堡壘作用,組織各班進行討論分析,從影響鋼水質量控制的角度全面研究降低精煉渣料的可行性,然后在可行的范圍內再從成本角度先預算可降低的成本。通過先算后干,與技術線溝通如何調整渣料配比與用量,達到改善爐渣流動性以及降低渣料消耗的目的。最后制定出相關方案,技術人員再次到現場跟蹤操作以及使用效果,發現爐渣改善效果較好。在開展一系列試驗跟蹤中,鑄柸質量也未見有異常。為此,該作業區繼續擴大試驗,不斷優化渣料用量,邊算邊干,干完再算,摸索在保證鋼水質量合格前提下,精煉渣料可降低多少。
8月份,該鋼種的精煉渣料消耗對比7月份有明顯降低,鋁礬土加入量降低100公斤/爐,石灰加入量降低194公斤/爐,螢石加入量降低72公斤/爐,有效降低了50鋼精煉渣料消耗,實現月降本7.72萬元。
煉鋼廠一煉鋼作業區黨支部組織管理、技術人員主動出擊,多到現場發現問題、改善問題,從細節著手,利用專業技術知識與豐富的現場經驗,不斷優化生產工藝,降低生產成本,實現了成本、質量、環保多重效益。(黃寶華 梁森泉)