本報通訊員 劉玉紅
“我們鍍錫生產線上出現不明污染,工藝查找困難,嚴重影響生產,請王海盡快來處理!”“這批奶粉罐訂單的外涂附著力參數不穩,請王海幫忙指導!”近日,河鋼衡板板業事業部生產科的青年技術員王海接連被產線“點名”救急。別看他是一名“85后”,但他過硬的技術屢屢在關鍵時刻發揮作用,生產瓶頸總是能夠獲得突破。
自參加工作以來,王海參與了河鋼衡板諸多新產品的工藝研發,在工作實踐當中,不斷提升自己的技術水平,為該公司的高質量發展貢獻著自己的青春力量。
“一滴冷凝水”破解表面質量難題
“我們班正在為深圳大客戶生產奶粉罐產品,工藝段突然出現表面污染,可是大家就是找不到原因,這可怎么辦好”。今年1月10日23時20分,王海在接到該部當班班長劉明輝的電話后,火速從家趕往生產現場。
到達鍍錫生產線后,王海第一時間了解相關情況。手拿著劉明輝在鍍錫出口取到的缺陷樣品,他仔細觀察,并根據以往經驗初步推斷污染應該是在電鍍之前產生。隨后,王海又到實驗室進行脫錫測試,確認脫錫后帶鋼表面的污染消失。經過深入分析,王海判斷,此缺陷應該是在前處理段到出電鍍出口水平擠干輥過程中產生。
今年初的寒冬時節,生產車間的氣溫也逐漸降低,由于缺陷微小不易查找,王海安排劉明輝和工藝巡檢人員分別查找電酸入口段和電鍍出口段,而他自己拿著頻閃燈和對講機一路奔向前處理段。在反復查看各輥水有無甩液情況時,一滴冷凝水濺到他的臉上,引起王海的注意。通過仔細查找,王海發現前處理烘干機處水蒸氣凝結在上方的鋼構處,造成冷凝水滴落到擠干輥防護箱,然后又反彈到帶鋼表面形成污染——這正是癥結所在。因為只有在中夜班時段車間內溫度驟然降低,才會產生冷凝水,這也是班組人員遲遲找不到根源的原因。王海當即提出了在前處理烘干機鋼構處做隔水遮擋裝置的建議,一番測試后,此舉有效防止了冷凝水滴落。
自去年第四季度以來,河鋼衡板板業事業部針對鍍錫作業區從設備管理、工藝優化、生產操作、質量提升等多方面入手成立課題攻關小組。作為質量課題攻關小組的負責人,王海帶領團隊從提高工藝穩定性、優化流程標準等方面入手設定階梯目標,逐步提升產品質量。2020年第四季度,該部綜合成材率、綜合一級品率同比分別提升0.09個、0.57個百分點。
鉆技能優工藝 深耕高端造精品
“李虎你過來看,如果我們這樣優化一下工藝,那么L彎的問題應該能夠避免。”2020年12月5日,王海和該部品管科科長李海盯守在產線,擺在他們面前的是新出現的L彎難題。原來,該部橫剪作業區反饋:在生產飲料罐類產品時,在頭部500米后出現300米左右的L彎情況,且裁剪生產時不易發現,給下游客戶的生產帶來隱患。對此,該部挑選技術精英進行靶向攻關。作為骨干的王海每天對鍍錫線PDA(智能手持終端技術)數據曲線進行研究,同時多次對拉矯段張力進行試驗論證,最終王海和同伴通過優化鍍錫線張力波動值,有效治理和預防帶鋼L彎的產生,保證了帶鋼板型整卷一致性,贏得了客戶的一致好評。
王海深知,機遇與挑戰共存,現有的產品種類已經不能滿足市場的需求,必須在高端產品上面全力沖刺。對此,他通過優化奶粉罐、雞精罐類產品的生產工藝,使其達到預期的質量指標,有效滿足產品外涂的附著力要求,使河鋼衡板產品在客戶心中的檔次進一步提升。2020年,河鋼衡板板業事業部奶粉罐、雞精罐類產品訂單共11475噸,同比提升9.91%;大客戶滿意度100%。
此外,王海還主要參與了高端蛋白飲料罐產品的開發,產品滿足內二涂、外涂、印刷、上光以及制罐的全部生產、理化指標,客戶月訂貨增量在20%以上。過硬的技術為河鋼衡板進入國內馬口鐵第一梯隊奠定了堅實基礎,讓河鋼衡板產品受到各方客戶的“寵愛”。
《中國冶金報》(2021年4月13日 02版二版)