冷剪是棒材軋制生產線的關鍵設備,其設備運行狀況直接關系到軋鋼生產的連續性。近期,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠多次進行工藝及設備攻關,對冷剪軋制設備進行優化改造,成效顯著。
優化一:AB冷剪電磁閥放備用電纜
每臺冷剪由一臺132KW主電機、制動器風機及制動器、離合器、壓板組成,而制動器、離合器、壓板都由電磁閥控制,如果電磁閥出現故障,會影響軋線生產。針對此問題,該線技術員集思廣益,決定對制動器、離合器、壓板電磁閥放備用線,若電磁閥線路出現故障,立即投用備用線路,只需操作工在遠程柜內倒中間繼電器,現場倒氣管或線圈就可解決問題,該操作簡單快捷且安全可靠,此項措施實施后每月可減少誤機時間3小時,有效提高了作業率。
優化二:冷剪離合器改造
冷剪也是定尺剪切的關鍵設備,主要依靠制動器與離合器的協調配合進行作業,由于B冷剪使用次數頻繁,導致制動器的石棉摩擦消耗量大。為節約成本,降低人員勞動強度,該單位技術員對冷剪離合器進行改造,將離合器由105齒改為99齒,實現冷剪制動器和離合器統一型號。同時,在制動器的石棉摩擦片材質中加入耐磨材料,使其耐磨性提高。改造后,摩擦片由原來的每月11片降為4片,不僅減少了更換頻次,降低了勞動強度,同時節約備件消耗8.3萬元。
優化三:冷剪離合器電磁閥實現快速切換
棒材二線B冷剪經常出現連剪、溜剪或者不動作現象,多次更換備件后才能解決問題。為便于故障判斷,該單位技術員為B剪離合器重新做了一個模塊輸出點,并重新敷設一組電纜直接進電磁閥線圈,若B剪離合器出現問題直接倒備用電磁閥,可直接確定或排除控制方面原因。切換時,僅需操作工兩人配合,一人切換繼電器,一人倒現場氣管,大幅提高了工作效率。目前,該技術已推廣其他線材使用。(杜婕 高星)