今年以來,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠棒材一線全體干部職工本著“挖潛增效不放過一點一滴,降本降耗不小看一分一厘”的思想,從細節著手,從點滴做起,凝心聚力降成本,集思廣益創效益。
柴油泵自動啟動穩生產
加熱爐循環泵因故障停止運行時,人員必須立即到現場啟動柴油機以滿足加熱爐動、靜梁供水要求,當柴油機無法立即啟動時,容易損壞設備。針對此問題,技術人員經現場考察后,決定通過加裝繼電器、接觸器、編寫程序將柴油機由人工啟動改成自動啟動。改造后,避免了設備損壞,不僅減輕人員勞動強度,而且減少誤機時間,創效5萬余元。
出爐鋼坯溫度監測提指標
加熱爐出爐鋼坯的溫度是根據加熱爐均熱段溫度來判斷的,軋制溫度與爐內有偏差,在軋制過程中容易因溫度不符合標準造成成品鋼材性能不穩定,出現待判定鋼材,影響軋制成材率。針對此問題,技術人員經研究討論,決定在1架軋機前安裝紅外高溫計,在加熱爐電腦監控畫面上顯示實時出爐鋼坯溫度,并編輯監控曲線以便隨時查詢歷史溫度。改造后,操作工可根據出爐鋼坯溫度及時調整加熱爐爐內溫度,避免因軋制溫度不穩定,引起的判定鋼材。
優化參數創效益
在實際生產中,當粗中軋軋機出現緊急故障時,會出現崗位工未能及時聯?;騿瓮\垯C,加之傳動參數設計缺陷導致誤機時間延長。針對以上問題,技術人員通過修改完善程序和畫面,在2#操作臺加裝報警器,當軋機出現故障時畫面和報警器同時報警,同時修改傳動參數,縮短軋機停機時間。改造后效果良好,有效縮短了誤機時間,延長了設備使用壽命,年創效30余萬元。(李海燕)