八月份,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠干部職工立足崗位,深挖系統潛能,用實際行動源源不斷為企業降本增效注入新動力,助推企業高質量發展提速換檔。
破解密碼一:移花接木 余熱利用
該單位 265㎡、400㎡燒結機一混混合料是通過蒸汽直通冷水水箱的方式來提升水溫。因水溫不恒定,造成混合料溫度不穩定,導致蒸汽消耗較大,不利于動力能源成本控制。
針對以上問題,設備技術人員通過在低溫段環冷機旁加裝換熱器,引入低溫段煙氣對水箱內部工業水進行換熱,并通過水管將達到80℃的熱水送至一混水箱,對皮帶混合料區域進行噴灑,進一步穩定提升料溫,實現資源優化配置。改造后,265㎡、400㎡燒結機一混水箱日蒸汽消耗分別由45噸、60噸降至10噸、20噸,且環冷風機頻率降低2赫茲,預計年可節約能源費用112萬元。
破解密碼二:堵漏增風 提質降耗
燒結機使用大風量,對燒結過程各項經濟指標提升具有促進作用。在實際生產中發現,當風量利用率每增加10%,燒結礦可減少電耗2kwh/h,固燃單耗降低1kg/t,成品率提升1.5%至2%。改造前,該單位3臺燒結機風箱之間僅使用隔板隔開,隔板使用網格化加固、平行設計,造成自上向下抽風阻力加大、有效風量減少。
為解決這一難題,工藝技術人員通過制作三角形隔板替換平行化隔板,以增強透風性,合理利用風量;將燒結機前3個風箱由雙翻式改為單翻式,降低漏風率,減少風量對翻板的磨損;在第3和第4號風箱之間制作隔風板,阻止串風現象,實現微負壓點火。改造后,風量利用率成功提升1%,單臺燒結機年可創效466萬元。
破解密碼三:改造升級 開源節流
點火工序是燒結工藝的重要環節,點火效果對燒結過程管控和質量指標提升起著決定性作用。因450㎡燒結機點火爐保溫段長度較短,導致爐內溫度下降較快,點火效果不理想,造成煤氣消耗量倍增,影響燒結礦品質提升。
為了進一步提升點火效果,該單位通過將點火爐保溫段延長2米,在點火爐外圍、出口處制作鋼結構并進行保溫材料掛接,防止熱量散失;對點火器加入煤氣與空氣自動調節功能,設定空燃比或點火溫度;在保溫段內部制作熱交換器等多項舉措,成功使煤氣使用量消耗降低10%至15%,返礦率降低1%至2%,年直接可為企業降本140萬元。(楊梅)