精準配料,精益求精。
加強不同原料結構下燒結生產工藝控制對比,提升原料性能的掌握及燒結生產工藝調控能力,并結合目前原燃料條件摸索最有利于提高燒結礦質量的含鐵料配比,對公司的采購計劃和爐料優化提供數據指導。根據原燃料及外界因素的變化,及時制定燒結廠工序操作方針,各單位嚴格按照操作方針對各工序工藝參數調整控制,對燒結機煙道負壓、煙道溫度、終點溫度、排放數據等關鍵參數做好分析記錄,確保過程受控、質量達標、環保達標,工藝安全底線不突破。
落后挨打,知難而進。
落后就要挨打。燒結廠面對嚴峻的市場形勢,不斷向“行業先進”迎難前進。年初,制定下發《燒結廠目標指標措施責任網絡清單》,以目標為導向,將措施細化層層分解全員管控,并實施措施執行、監督、改進、糾偏、考核的閉關管理,夯實各層級責任。從而實現“減少質量事故,避免質量損失,降低質量成本”;緊密圍繞公司鐵前降本目標,下發《燒結廠提質降本攻關期間各科室職責的通知》,深挖內潛,找準差距,克服困難,持續攻關。將燒結礦成本項目分層級、分模塊管理。對燒結礦成本報表構成元素,進行分小組、分單元管控,將各項成本項目分解至專業科室管理,使得成本管控思路清晰明了,各司其職,共同發力,促進降本增效工作開展;二季度,制定了《燒結礦指標控制要求及考核辦法》,各工長加強操作,嚴格執行燒結礦指標控制要求,夜班各工長每天參加早調會后的提質降本會議,對前日及當班指標完成情況、影響指標因素、采取的措施及措施的有效性進行分析總結,對導致指標偏離的人員下崗,1個月后競聘上崗。
細化操作,穩中精進。
充分發揮一次料場混勻作用,利用堆新吃舊的堆取料方法,使進購礦粉進入一次料場混勻率提升了11%?;靹蛄隙舛蚜献鳂I嚴格按下發標準執行,堆料作業率>95%,大流量堆料操作不放松。通過提高堆料作業效率、提高堆料層數、BLOCK取樣分析等手段,大幅提高含鐵料的成分穩定性,混勻礦SiO2±0.2%、SiO2±0.1%穩定率均創新高,混勻工序指標在實現歷史最優的同時,也為后續燒結礦指標的穩定做出了保障。同時,根據天氣情況對原燃料嚴格做好覆蓋與晾曬工作,將晾曬好的焦末及時轉至焦末棚進行儲存,減少焦末水分。同時加強燒結過程預知預判,每班化驗焦末水分兩次以上,根據焦末質量變化及時調整配比,保證燒結礦FeO(±1%)穩定率95%以上,為固體燃料消耗的降低做出了有力保障
反復計算,效益最大化。
一方面在確保燒結礦質量的前提,策劃季節性熔劑降本工作,力爭實現春秋季熔劑生料比≥40%,夏季熔劑生料比≥45%,冬季熔劑生料比≥35%。另一方面通過提高作業率,增加燒結礦產量,從而降低燒結礦堿度,減少熔劑單耗。及時關注燃料價格,合理規劃調整燃料結構,降低燃料綜合單價。加強不同原料結構下燒結生產工藝控制對比,提升原料性能的掌握及燒結生產工藝調控能力。在含鐵料、熔劑結構大幅調整時,加強燒結工藝配比調整的指導,狠抓燒結礦質量,降低燒結礦返礦率,提高燒結礦入爐率,從而降低鐵前綜合成本。(劉東迎)